Hypertherm power max 105 коды ошибок

background image

Техническое обслуживание и ремонТ

8-6

powermax

105 Руководство оператора

Коды сбоев и решения по их устранению

Табличка с описаниями кодов распространенных сбоев находится на внутренней стороне передней обложки

данного руководства. Отклейте табличку и разместите на тыльной части источника тока в качестве справочной

информации.

Примечание. В случае сбоя при использовании генератора быстрое выключение (OFF) и повторное

включение (ON) выключателя питания («быстрый сброс») может не устранить сбой. Вместо

этого необходимо выключить (OFF) источник тока и подождать 30–45 с перед повторным

включением (ON).

Код

сбоя

Описание

Светодиод

питания

Светодиод

сбоя

Пиктограмма

сбоя

Решения

0-12

Низкое давление

газа на входе или

нестабильное

давление газа:

предупреждение

(система

продолжает

работать)

Вкл (On)

Выкл (Off)

• Отрегулируйте давление газа на входе

по необходимости.

0-13

Нестабильный

входной

переменный ток:

предупреждение

(система

продолжает

работать)

Мигание

(3 Гц)

Выкл (Off)

• Примите меры по нормализации работы

источника питания.

0-19

Аппаратная защита

панели питания.

Обнаружен один

или несколько

аппаратных сбоев

(или помех) в

работе панели

питания.

Вкл (On)

Вкл (On)

Инвертор выключается и в течение

нескольких секунд не включается.

Если сбой вызван электромагнитными

помехами, в течение нескольких секунд

сбой самоустраняется и станок начинает

работать нормально.
Сбой с кодом 0-19 может отображаться

на экране панели оператора до 60 секунд

до того как на экране высветится код сбоя

0-99. Обслуживание системы должно

производиться квалифицированным

техническим специалистом. Обратитесь

к своему дистрибьютору или на

авторизованный ремонтный объект.

0-20

Низкое давление

газа

Вкл (On)

Вкл (On)

• Проверьте подачу газа на входе.
• В ручном режиме отрегулируйте

давление газа в соответствии с

приемлемым диапазоном. См. раздел

Основы эксплуатации системы.

Выполните быстрый сброс.

0-21

Потеря потока газа

при резке

Вкл (On)

Вкл (On)

• Восстановите давление газа на входе

и снова запустите источник тока.

• Проверьте провод резака на отсутствие

утечек и изгибов.

• Замените расходные детали.

0-22

Отсутствие газа на

входе

Вкл (On)

Вкл (On)

• Подсоедините источник газа и снова

запустите источник тока.

Ошибки на дисплее источников Hypertherm, вопросы по источникам — FAQ

Ошибка источника powermax 125 с кодами 0-12 и 0-20 свидетельствует о низком давлении воздуха, или не стабильности (пульсациях, просадках) давления при входе в источник.
Какие могут быть причины?

1. Маленькая производительность компрессора
2. Засор фильтра
3. Если изначально не было дополнительной системы фильтрации воздуха, то возможен выход из строя регулятора давления воздуха (клапана).

Powermax 125 может работать на ПВ 100% разрезая 35 мм стали У8?

Скорее всего сможет, но только с края листа и небольшой скоростью.

ошибка 022 , резак вообще не включается

Код ошибки 0-22 означет, что нет воздуха на входе в источник, возможно давление маленькое или фильтр-элемент давно не меняли

Раньше была ошибка 0-12 и 0-20, а теперь совсем не зажигается дуга ошибка 0-30 и в самом источнике слышно сильно шипит воздух, то есть воздух не подается на плазматрон

Есть вариант замерзания конденсата, на выходе из компрессора, или где-то в фильтре, так же возможно неисправен датчик или содинение с датчиком в плазмотроне (красный провод), возможно неисправен клапан:

почему гнет металл???, после того как там плазматрон поработал? то есть. Получается его гнет и плазматрон не над ним идет а уже по нему ( треться защитным экраном)????это я про 105 гипер.

Наиболее вероятно, что тут дело в металле, точно не в настройках, я просто молчу про maxpro200 на ней еще хуже где там очень много тепла она отдает от реза,но сейчас она сломалась, плата возбуждения дуги сдохла и это то только пол, года прошло! Видимо какой то ингредиент не добавлют, либо технология проката нарушена

Подскажите, пожалуйста. Есть источник Powermax 105, вышел из строя электромагнитный клапан (228882). Можно ли его заменить на 228687 ? В паспорте написано, что они взаимозаменяемые, но все дилеры говорят, что 228687 подходит только на Powermax 105.

Комплект 228687 обновлен, теперь он включает в себя два воздушных шланга 19,7см для 65/85 и 30,5см для 105/125 Все системы с серийными номерами 105-018105 и выше, 125-003925 и выше оснащены новым клапаном.

hypertherm powermax 65-й при прожиге нескольких отверстий в одной детали, поднимается вверх от листа, сантиметров на 5 и продолжает резать. А через 3-4 секунды выключается?

Скорее всего либо скорость выбрана большая, либо индукционое напряжение плохо заземлено.

Так же стоит помотреть сами контакты на резаке и все (что с ним движеться в верх и в низ), возможно требуется корректировка времени прожига, бывает металл сразу в сопло попадает и оно поднимается вверх, по показаниям датчика.

Как избежать ошибок по воздуху? Очень часто приходится менять электромагнитный клапан. Появляется ошибка 0-30 это первая причина (но ещё немного можно подождать замены клапана), потом дальше начинает появляться 0-12 при резке (предупреждение) и далее часто возникает 0-20 полная остановка

чтобы этого не случалось надо дополнительно приобретать хороший влагомаслоотделитель, который существенно продлит срок жизни механики по воздуху:

Очень быстро сгорает сопло. Резак механический, по идее быстрее в этом случае должен изнашиваться электрод, но у меня так. Режу 6-ку соплом на 85А током 65 ампер. Метров 30 режет, прожигов 60 примерно и сопло выгорает. Воздух сухой, стоят самодельные большие колбы с силикогелем сухим (предварительно прркаленным), фильтр тонкой очистки фирменный (с синим бумажным фильтром в средине) ну и в аппарате фильтр тонкой очистки новый тоже. Давление воздуха 7.5 атм. То есть всё вроде в норме. Все детали оригинальные Hypertherm.

Сильно влияет на расход электродов — расстояние от сопла до заготовки, заземление источника, неудачные пробои металла в неоптимальном режиме, скорее всего требуется уменьшить время прожига, так же стоит исключить контакт уже вырезанных фрагментов заготовки и плазмотрона, после реза.

Начинаю работать все идёт хорошо, где-то после 200 прожигов начинают постоянно вылетать ошибки 44(низкое давление плазмообразующего газа) 53(низкое давление защитного газа) вылетают с переодичностью после 7-9 прожигов.

Давление падает, при долгой резке — тут стоит подумать о замерзании элементов подачи, стоит или поставить систему подогрева газа, или утеплить помещение в котором проходит резка. При температурах ниже +10С такое бывает на больших объёмах, встречается даже подмерзание сервопривода сопла.

Павермакс 105, очень часто выддает ошибки012 и 030, так то вроде все работаетвпорядке… смотрел по форуму, пишут что давления воздуха слабое, кто говорит что что то с расходниками не пойму… за день раз 30 вылетает ошибка. я на плазме работаю совсем не давно не опытный, подскажите ппожалуйста!

На задней стенке источника (аппарата) стоит фильтр с колбой, в нем меняли фильтр элемент (желтовато-грязного цвета цилиндрик) это расходник его надо менять. Если его не меняют, то вся грязь идет внутрь через регулятор давления, если модель старая то это черная коробчка, если новая то это регулятор типа SMC, как правило больше проблем не возникает с воздухом. При условии нормального давления воздуха на входе или с неисправностью регулятора давления либо датчика давления, чаще всего регулятора, ни то ни другое ремонту не подлежит — только замена.

max200 ,сгорел плазмотрон поставили новый и из сопла при включении брызжит охлаждающая жидкость но при этом она режит(может плазмотрон бракованный)

Проверьте уплотнители резиновые, их там достаточно, возможно повреждена какая-то из резинок.

Подскажите номер заказа электромагнитного клапана. у меня есть этот 228882 но он устаревшего типа

Обновленный номер 228687

Система режет металл пару секунд а потом останавливается и выдает ошибку 0-60, в чем может быть причина?

С высокой вероятностью пропала одна фаза в питающем кабеле, проверьте вводный автомат

подскажите пожалуйста почему могут получатся такие отверстия источник hypertherm 105,давление 5,4 стоит,85 ампер,скорость 350 мм/м.металл 8 мм,отверстия овальные,на выходе ещё хуже

Геометрия отверстий, чаще всего связана с геометрией станка и координатной системой. Качество резки зависит от скорости резки, высоты резака и работы контроля высоты. Бывает, что нет соосности расходников или имеются повреждения расходников. Чтобы начать диагностику нужно заменить для начала все расходники, поставить оригинал, далее проверяем перпендикулярность резака относительно листа угольником, далее почистите зубчатую рейку и направляющие, проведите калибровку, выставьте значения параметров резки в соответствии с технологическими картами источника Powermax (они даны как рекомендации) и далее проводите настройку, подбирая режим.

Подскажите как можно проверить электромагнитный клапан hipertherm 105,постоянная вскакивает ошибка 0-12,можно ли грешить на него?

К сожалению 100% вам никто не скажет, через экран монитора клапан это или нет. Эта ошибка может указывать и на клапан, и на фильтр и на расходники, но, как показывает практика, ошибки связанные с воздухом, чаще всего возникают из-за загрязнения фильтр элемента, а он в свою очередь уже засорился и грязь погнал в клапаны, и ошибки эти чаще всего возникают осенью и весной, т.к. воздух сырой идет с компрессора.

Возможно ли разобрать и починить электромагнитный воздушный клапан SMC?

Разобрать возможно, но ремонтопригодность под большим вопросом. Надежным такой ремонт назвать сложно, ремкомплекты для ремонта в продаже не встречаются, механизм клапана и характер повреждений, которые обычно встечаются таков, что ремонт используется скорее как крайняя мера, которая может незначительно и временно улучшить ситуацию. Клапан представляет собой регулятор давления с электронным управлением. Электронный блок аппарата управляет двумя электромагнитными клапанами, которые устанавливают давление на мембрану (поршень). Последняя сравнивает установленное давление с выходным и нагнетает или сбрасывает уровень давления в выходном порту.

Чернеет электрод и сопло, раньше такого не замечал,и сильно греются,это нормально?источник гипер повермакс 105

практически любой металл меняет цвет, в случаях если он окисляется, а это возможно или при высоких температурах (резка на максимальном токе и малой скорости) или при химической реакция от внешнего воздействия. Либо металл покрывается продуктами сгорания из вне, например при сгорании масла из компрессора

подскажите пожалуйста, источник повермакс 105, стол 2х6. Вырезал два отверстия показывалась ошибка 0-30, менял расходники, снова 2 отверстия вырежет и показывает ошибку 0-30. Потом стал показывать ошибку 0-50 и сам источник когда выключешь его, табло продолжает секунд 5 гореть. В чем дело?? расходники новые не заменен только кожух и завихритель.

Для начала открываем инструкцию на Powermax там указаны все ошибки и примерные указания по причине их возникновения и методы проверки. 90% ошибок, это ошибки связанные с плохими расходниками и качеством воздуха.

Если система поджигает дугу и гаснет, с разной периодичностью показывая различные ошибки, то скорее всего это грязный фильтрующий элемент и как следствие плохая работа воздушного клапана — и то и другое под замену, ремонту (промывка и чистка) не поддаётся, даже если поможет то не надолго.

Если ошибка появляется при смене расходников и расходники не оригинал — то смотрите резьбу на головке резака и концевик, головку под замену, возможно и микровыключатель тоже придется заменить.

Система HPR 400 выдает ошибку105, при открытой крышке видно, что на первом инверторе не горят светодиоды, прозвонка первичной обмотки трансформатора показала обрыв, блок был заменен на запасной, светодиоды индикации загорелись, но опять 105 ошибка, поменяны местами первый и второй инвертора, ошибка остаётся 105, поменяны местами датчики тока — ошибка осталась 105,на плате ввода-вывода был обноружен сгоревший двухсторонний быстрый диод 35 нсек, поменян на 2 односторонних быстрых 65 нсек(незначительная разница).

На плате ввода вывода больше гореть не чему, остались только несколько резисторов и кондёров, резисторы проверены, всё в номинале. И реле нормально-замкнутое. При включении всё должно работать, но не работает.

При запуске источник начинает по очереди тестировать инверторы (они — же чопперы)1-3-2-4. Чопперы по очереди включаются на очень короткий промежуток времени и подают питание на плату ввода-вывода, тестируются не по напряжению, а по току.

Между чоппером и платой ввода-вывода стоит токовая петля с усилителем (токовые клещи не успевают зафиксировать ток), ток должен быть не менее 10 ампер т.е. напряжение с чоппера 360В/10А=<36 Ом-нагрузка. Нагрузки 36 Ом на плате нет, сделали вывод, что конденсатор 350 мкф в момент заряда качает те самые 10А за доли секунды, потом первый чоппер отключается, конденсатор через параллельно подключенные резисторы разряжается, и цикл повторяется со следующим чоппером.

— Так происходит если всё нормально, если через какой-то чоппер не выдает необходимые 10А, то система отключается и выдаёт соответствующую ошибку.

На одном из чёпперов вышла из строя плата управления двумя транзисторами (была заменена), она скорее всего унесла за собой эти самые два транзистора и они оказались постоянно открытыми, и постоянно накачивали тот самый конденсатор на 350mkF на плате ввода -вывода, не давая потечь необходимым 10А через токовые петли. Система не регистрировала на плате ввода-вывода необходимый ток и выдавала ошибку о неисправности первого инвертора. Поиски поломки. Были отключены провода со всех инверторов и мультиметром проверялось напряжение на выходе с инвертора при замыкании главного пускателя.

Оказалось что напряжение на первом и на четвёртом одновременно появляется(должно появиться только на одном), но на первом пропадает сразу после выключения главного пускателя, а на четвёртом медленно падает до нуля в течении 30 секунд, и случайно на плате управления транзисторами (на чоппере) был выявлен перегрев микросхем стабилизаторов напряжения типа наших КРЕН-ок (очень горячие).

Вся эта плата была распаяна на радиодетали, поменяны все микросхемы, и произведен тестовый запуск снова — ошибка та-же, стабилизаторы напряжения греются, были заказаны транзисторы, заменены их и всё запустилось.

Источник HYPERTHERM 65 ошибка 0-99.

Заменен электронный датчик давления — всё заработало.

источник hpr 130 xd,станок мультикам 3000 станок пишет ошибку 105, как сказали, неисправен какой-то датчик газов в источнике

Низкий ток на CS1.

Значение тока менее 10 ампер зафиксировано датчиком тока 1

схожая ошибка, её диагностика описаны выше. Скорее всего потребуется ремонт электронных составляющих системы.

Вы  можете скачать у нас: Руководство пользователя Hypertherm HyPerfomance 130 XD ~28Мб

hypertherm Hypertherm Plasma HPR260, защитный наконечник, колпачек поплавился…в нем образовались отверстия… Это случилось после тестов резки металла толщиной 16мм. (сталь) на токе 130А. повторюсь резак новый, фирменный от hypertherm Torch – 128818

Проверьте работу системы охлаждения, работу помпы, целостность и отсутствие воздуха в трубках, убедитесь, что залита оригинальная жидкость Hypertherm.

Если причину не удастся устранить самостоятельно, рекомендую обратиться в наш сервисный центр по телефону 88007757857 для более детальной консультации, посредством видео связи, предоставления дополнительных фото

Какой стол для системы плазменной резки посоветуете? Воздушный? Водяной? Секционная вытяжка? Подскажите наиболее эффективный рабочий вариант под мощность макспро200, три на полтора метра стол

Как показывает практика, наиболее эффективен водоналивной стол. Он практически полностью поглащает дым, образующийся выдуваемым расплавленным металлом.

Дополнительная вытяжка если и нужна, в нагруженных режимах работы, то нагрузка на неё оказывается не велика.

Пример работы водоналивного стола можно увидеть на видео:

background image

TroubleshooTing and sysTem TesTs

powermax

105 Service Manual

8-23

Fault codes

Fault codes displayed on the LCD screen in “service mode” are in the format N-nn-n. Fault codes displayed on the LCD

screen in “operator mode” have one fewer digit and appear in the format N-nn. The tables in this section show all digits.

The fault priority is assigned based on the fault code value: the higher the number, the higher the fault priority. Only one

fault code is set at one time. If more than one fault occurs at the same time, only the fault with the highest priority is set.

Displaying the service screen

For troubleshooting faults, display the service screen by simultaneously pressing the automatic/manual and current/gas

mode selectors for approximately two (2) seconds. The service screen displays.

Designator

Description

I

Current set/read

C

LCD contrast

B

LCD brightness (per cent)

P

Pressure set/read

G

Gas test enable (1)/disable (0)

IP

Boost circuit current (not present on 400 V CE)

VL

Incoming AC line voltage

TI

Inverter module temperature (°C)

TP

Boost module temperature (°C), not present on 400 V CE

VB

DC buss voltage

AH

Arc hours

F

Live fault code

T

Torch identifier (amps/H hand or M machine/lead length in feet)

S

DSP/Control board software versions

1 — 6

1 is the most recent fault code; 6 is the oldest fault code

1

2

3

4

5

6

Note: Fault codes beginning with zero (0-nn-n) are not recorded in the fault log.

background image

Техническое обслуживание и ремонТ

8-6

powermax

105 Руководство оператора

Коды сбоев и решения по их устранению

Табличка с описаниями кодов распространенных сбоев находится на внутренней стороне передней обложки

данного руководства. Отклейте табличку и разместите на тыльной части источника тока в качестве справочной

информации.

Примечание. В случае сбоя при использовании генератора быстрое выключение (OFF) и повторное

включение (ON) выключателя питания («быстрый сброс») может не устранить сбой. Вместо

этого необходимо выключить (OFF) источник тока и подождать 30–45 с перед повторным

включением (ON).

Код

сбоя

Описание

Светодиод

питания

Светодиод

сбоя

Пиктограмма

сбоя

Решения

0-12

Низкое давление

газа на входе или

нестабильное

давление газа:

предупреждение

(система

продолжает

работать)

Вкл (On)

Выкл (Off)

• Отрегулируйте давление газа на входе

по необходимости.

0-13

Нестабильный

входной

переменный ток:

предупреждение

(система

продолжает

работать)

Мигание

(3 Гц)

Выкл (Off)

• Примите меры по нормализации работы

источника питания.

0-19

Аппаратная защита

панели питания.

Обнаружен один

или несколько

аппаратных сбоев

(или помех) в

работе панели

питания.

Вкл (On)

Вкл (On)

Инвертор выключается и в течение

нескольких секунд не включается.

Если сбой вызван электромагнитными

помехами, в течение нескольких секунд

сбой самоустраняется и станок начинает

работать нормально.
Сбой с кодом 0-19 может отображаться

на экране панели оператора до 60 секунд

до того как на экране высветится код сбоя

0-99. Обслуживание системы должно

производиться квалифицированным

техническим специалистом. Обратитесь

к своему дистрибьютору или на

авторизованный ремонтный объект.

0-20

Низкое давление

газа

Вкл (On)

Вкл (On)

• Проверьте подачу газа на входе.
• В ручном режиме отрегулируйте

давление газа в соответствии с

приемлемым диапазоном. См. раздел

Основы эксплуатации системы.

Выполните быстрый сброс.

0-21

Потеря потока газа

при резке

Вкл (On)

Вкл (On)

• Восстановите давление газа на входе

и снова запустите источник тока.

• Проверьте провод резака на отсутствие

утечек и изгибов.

• Замените расходные детали.

0-22

Отсутствие газа на

входе

Вкл (On)

Вкл (On)

• Подсоедините источник газа и снова

запустите источник тока.

Ошибка источника powermax 125 с кодами 0-12 и 0-20 свидетельствует о низком давлении воздуха, или не стабильности (пульсациях, просадках) давления при входе в источник.
Какие могут быть причины?

1. Маленькая производительность компрессора
2. Засор фильтра
3. Если изначально не было дополнительной системы фильтрации воздуха, то возможен выход из строя регулятора давления воздуха (клапана).

Powermax 125 может работать на ПВ 100% разрезая 35 мм стали У8?

Скорее всего сможет, но только с края листа и небольшой скоростью.

ошибка 022 , резак вообще не включается

Код ошибки 0-22 означет, что нет воздуха на входе в источник, возможно давление маленькое или фильтр-элемент давно не меняли

Раньше была ошибка 0-12 и 0-20, а теперь совсем не зажигается дуга ошибка 0-30 и в самом источнике слышно сильно шипит воздух, то есть воздух не подается на плазматрон

Есть вариант замерзания конденсата, на выходе из компрессора, или где-то в фильтре, так же возможно неисправен датчик или содинение с датчиком в плазмотроне (красный провод), возможно неисправен клапан:

почему гнет металл???, после того как там плазматрон поработал? то есть. Получается его гнет и плазматрон не над ним идет а уже по нему ( треться защитным экраном)????это я про 105 гипер.

Наиболее вероятно, что тут дело в металле, точно не в настройках, я просто молчу про maxpro200 на ней еще хуже где там очень много тепла она отдает от реза,но сейчас она сломалась, плата возбуждения дуги сдохла и это то только пол, года прошло! Видимо какой то ингредиент не добавлют, либо технология проката нарушена

Подскажите, пожалуйста. Есть источник Powermax 105, вышел из строя электромагнитный клапан (228882). Можно ли его заменить на 228687 ? В паспорте написано, что они взаимозаменяемые, но все дилеры говорят, что 228687 подходит только на Powermax 105.

Комплект 228687 обновлен, теперь он включает в себя два воздушных шланга 19,7см для 65/85 и 30,5см для 105/125 Все системы с серийными номерами 105-018105 и выше, 125-003925 и выше оснащены новым клапаном.

hypertherm powermax 65-й при прожиге нескольких отверстий в одной детали, поднимается вверх от листа, сантиметров на 5 и продолжает резать. А через 3-4 секунды выключается?

Скорее всего либо скорость выбрана большая, либо индукционое напряжение плохо заземлено.

Так же стоит помотреть сами контакты на резаке и все (что с ним движеться в верх и в низ), возможно требуется корректировка времени прожига, бывает металл сразу в сопло попадает и оно поднимается вверх, по показаниям датчика.

Как избежать ошибок по воздуху? Очень часто приходится менять электромагнитный клапан. Появляется ошибка 0-30 это первая причина (но ещё немного можно подождать замены клапана), потом дальше начинает появляться 0-12 при резке (предупреждение) и далее часто возникает 0-20 полная остановка

чтобы этого не случалось надо дополнительно приобретать хороший влагомаслоотделитель, который существенно продлит срок жизни механики по воздуху:

Очень быстро сгорает сопло. Резак механический, по идее быстрее в этом случае должен изнашиваться электрод, но у меня так. Режу 6-ку соплом на 85А током 65 ампер. Метров 30 режет, прожигов 60 примерно и сопло выгорает. Воздух сухой, стоят самодельные большие колбы с силикогелем сухим (предварительно прркаленным), фильтр тонкой очистки фирменный (с синим бумажным фильтром в средине) ну и в аппарате фильтр тонкой очистки новый тоже. Давление воздуха 7.5 атм. То есть всё вроде в норме. Все детали оригинальные Hypertherm.

Сильно влияет на расход электродов — расстояние от сопла до заготовки, заземление источника, неудачные пробои металла в неоптимальном режиме, скорее всего требуется уменьшить время прожига, так же стоит исключить контакт уже вырезанных фрагментов заготовки и плазмотрона, после реза.

Начинаю работать все идёт хорошо, где-то после 200 прожигов начинают постоянно вылетать ошибки 44(низкое давление плазмообразующего газа) 53(низкое давление защитного газа) вылетают с переодичностью после 7-9 прожигов.

Давление падает, при долгой резке — тут стоит подумать о замерзании элементов подачи, стоит или поставить систему подогрева газа, или утеплить помещение в котором проходит резка. При температурах ниже +10С такое бывает на больших объёмах, встречается даже подмерзание сервопривода сопла.

Павермакс 105, очень часто выддает ошибки012 и 030, так то вроде все работаетвпорядке… смотрел по форуму, пишут что давления воздуха слабое, кто говорит что что то с расходниками не пойму… за день раз 30 вылетает ошибка. я на плазме работаю совсем не давно не опытный, подскажите ппожалуйста!

На задней стенке источника (аппарата) стоит фильтр с колбой, в нем меняли фильтр элемент (желтовато-грязного цвета цилиндрик) это расходник его надо менять. Если его не меняют, то вся грязь идет внутрь через регулятор давления, если модель старая то это черная коробчка, если новая то это регулятор типа SMC, как правило больше проблем не возникает с воздухом. При условии нормального давления воздуха на входе или с неисправностью регулятора давления либо датчика давления, чаще всего регулятора, ни то ни другое ремонту не подлежит — только замена.

max200 ,сгорел плазмотрон поставили новый и из сопла при включении брызжит охлаждающая жидкость но при этом она режит(может плазмотрон бракованный)

Проверьте уплотнители резиновые, их там достаточно, возможно повреждена какая-то из резинок.

Подскажите номер заказа электромагнитного клапана. у меня есть этот 228882 но он устаревшего типа

Обновленный номер 228687

Система режет металл пару секунд а потом останавливается и выдает ошибку 0-60, в чем может быть причина?

С высокой вероятностью пропала одна фаза в питающем кабеле, проверьте вводный автомат

подскажите пожалуйста почему могут получатся такие отверстия источник hypertherm 105,давление 5,4 стоит,85 ампер,скорость 350 мм/м.металл 8 мм,отверстия овальные,на выходе ещё хуже

Геометрия отверстий, чаще всего связана с геометрией станка и координатной системой. Качество резки зависит от скорости резки, высоты резака и работы контроля высоты. Бывает, что нет соосности расходников или имеются повреждения расходников. Чтобы начать диагностику нужно заменить для начала все расходники, поставить оригинал, далее проверяем перпендикулярность резака относительно листа угольником, далее почистите зубчатую рейку и направляющие, проведите калибровку, выставьте значения параметров резки в соответствии с технологическими картами источника Powermax (они даны как рекомендации) и далее проводите настройку, подбирая режим.

Подскажите как можно проверить электромагнитный клапан hipertherm 105,постоянная вскакивает ошибка 0-12,можно ли грешить на него?

К сожалению 100% вам никто не скажет, через экран монитора клапан это или нет. Эта ошибка может указывать и на клапан, и на фильтр и на расходники, но, как показывает практика, ошибки связанные с воздухом, чаще всего возникают из-за загрязнения фильтр элемента, а он в свою очередь уже засорился и грязь погнал в клапаны, и ошибки эти чаще всего возникают осенью и весной, т.к. воздух сырой идет с компрессора.

Возможно ли разобрать и починить электромагнитный воздушный клапан SMC?

Разобрать возможно, но ремонтопригодность под большим вопросом. Надежным такой ремонт назвать сложно, ремкомплекты для ремонта в продаже не встречаются, механизм клапана и характер повреждений, которые обычно встечаются таков, что ремонт используется скорее как крайняя мера, которая может незначительно и временно улучшить ситуацию. Клапан представляет собой регулятор давления с электронным управлением. Электронный блок аппарата управляет двумя электромагнитными клапанами, которые устанавливают давление на мембрану (поршень). Последняя сравнивает установленное давление с выходным и нагнетает или сбрасывает уровень давления в выходном порту.

Чернеет электрод и сопло, раньше такого не замечал,и сильно греются,это нормально?источник гипер повермакс 105

практически любой металл меняет цвет, в случаях если он окисляется, а это возможно или при высоких температурах (резка на максимальном токе и малой скорости) или при химической реакция от внешнего воздействия. Либо металл покрывается продуктами сгорания из вне, например при сгорании масла из компрессора

подскажите пожалуйста, источник повермакс 105, стол 2х6. Вырезал два отверстия показывалась ошибка 0-30, менял расходники, снова 2 отверстия вырежет и показывает ошибку 0-30. Потом стал показывать ошибку 0-50 и сам источник когда выключешь его, табло продолжает секунд 5 гореть. В чем дело?? расходники новые не заменен только кожух и завихритель.

Для начала открываем инструкцию на Powermax там указаны все ошибки и примерные указания по причине их возникновения и методы проверки. 90% ошибок, это ошибки связанные с плохими расходниками и качеством воздуха.

Если система поджигает дугу и гаснет, с разной периодичностью показывая различные ошибки, то скорее всего это грязный фильтрующий элемент и как следствие плохая работа воздушного клапана — и то и другое под замену, ремонту (промывка и чистка) не поддаётся, даже если поможет то не надолго.

Если ошибка появляется при смене расходников и расходники не оригинал — то смотрите резьбу на головке резака и концевик, головку под замену, возможно и микровыключатель тоже придется заменить.

Система HPR 400 выдает ошибку105, при открытой крышке видно, что на первом инверторе не горят светодиоды, прозвонка первичной обмотки трансформатора показала обрыв, блок был заменен на запасной, светодиоды индикации загорелись, но опять 105 ошибка, поменяны местами первый и второй инвертора, ошибка остаётся 105, поменяны местами датчики тока — ошибка осталась 105,на плате ввода-вывода был обноружен сгоревший двухсторонний быстрый диод 35 нсек, поменян на 2 односторонних быстрых 65 нсек(незначительная разница).

На плате ввода вывода больше гореть не чему, остались только несколько резисторов и кондёров, резисторы проверены, всё в номинале. И реле нормально-замкнутое. При включении всё должно работать, но не работает.

При запуске источник начинает по очереди тестировать инверторы (они — же чопперы)1-3-2-4. Чопперы по очереди включаются на очень короткий промежуток времени и подают питание на плату ввода-вывода, тестируются не по напряжению, а по току.

Между чоппером и платой ввода-вывода стоит токовая петля с усилителем (токовые клещи не успевают зафиксировать ток), ток должен быть не менее 10 ампер т.е. напряжение с чоппера 360В/10А=<36 Ом-нагрузка. Нагрузки 36 Ом на плате нет, сделали вывод, что конденсатор 350 мкф в момент заряда качает те самые 10А за доли секунды, потом первый чоппер отключается, конденсатор через параллельно подключенные резисторы разряжается, и цикл повторяется со следующим чоппером.

— Так происходит если всё нормально, если через какой-то чоппер не выдает необходимые 10А, то система отключается и выдаёт соответствующую ошибку.

На одном из чёпперов вышла из строя плата управления двумя транзисторами (была заменена), она скорее всего унесла за собой эти самые два транзистора и они оказались постоянно открытыми, и постоянно накачивали тот самый конденсатор на 350mkF на плате ввода -вывода, не давая потечь необходимым 10А через токовые петли. Система не регистрировала на плате ввода-вывода необходимый ток и выдавала ошибку о неисправности первого инвертора. Поиски поломки. Были отключены провода со всех инверторов и мультиметром проверялось напряжение на выходе с инвертора при замыкании главного пускателя.

Оказалось что напряжение на первом и на четвёртом одновременно появляется(должно появиться только на одном), но на первом пропадает сразу после выключения главного пускателя, а на четвёртом медленно падает до нуля в течении 30 секунд, и случайно на плате управления транзисторами (на чоппере) был выявлен перегрев микросхем стабилизаторов напряжения типа наших КРЕН-ок (очень горячие).

Вся эта плата была распаяна на радиодетали, поменяны все микросхемы, и произведен тестовый запуск снова — ошибка та-же, стабилизаторы напряжения греются, были заказаны транзисторы, заменены их и всё запустилось.

Источник HYPERTHERM 65 ошибка 0-99.

Заменен электронный датчик давления — всё заработало.

источник hpr 130 xd,станок мультикам 3000 станок пишет ошибку 105, как сказали, неисправен какой-то датчик газов в источнике

Низкий ток на CS1.

Значение тока менее 10 ампер зафиксировано датчиком тока 1

схожая ошибка, её диагностика описаны выше. Скорее всего потребуется ремонт электронных составляющих системы.

Вы  можете скачать у нас: Руководство пользователя Hypertherm HyPerfomance 130 XD ~28Мб

hypertherm Hypertherm Plasma HPR260, защитный наконечник, колпачек поплавился…в нем образовались отверстия… Это случилось после тестов резки металла толщиной 16мм. (сталь) на токе 130А. повторюсь резак новый, фирменный от hypertherm Torch – 128818

Проверьте работу системы охлаждения, работу помпы, целостность и отсутствие воздуха в трубках, убедитесь, что залита оригинальная жидкость Hypertherm.

Если причину не удастся устранить самостоятельно, рекомендую обратиться в наш сервисный центр по телефону 88007757857 для более детальной консультации, посредством видео связи, предоставления дополнительных фото

Какой стол для системы плазменной резки посоветуете? Воздушный? Водяной? Секционная вытяжка? Подскажите наиболее эффективный рабочий вариант под мощность макспро200, три на полтора метра стол

Как показывает практика, наиболее эффективен водоналивной стол. Он практически полностью поглащает дым, образующийся выдуваемым расплавленным металлом.

Дополнительная вытяжка если и нужна, в нагруженных режимах работы, то нагрузка на неё оказывается не велика.

Пример работы водоналивного стола можно увидеть на видео:

132 страницы подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации

Видео Powermax 0-30 fault code (автор: Hypertherm North America)04:56

Powermax 0-30 fault code

Видео Configuration du Powermax105 | Hypertherm (автор: Hypertherm North America)01:26

Configuration du Powermax105 | Hypertherm

Видео Plasma Cutting Machine Hypertherm Powermax 105 User Instructional Video (автор: Jason Lee)05:52

Plasma Cutting Machine Hypertherm Powermax 105 User Instructional Video

Видео Powermax 125 Hypertherm Plasma Cutting (автор: WB Alloys)02:20

Powermax 125 Hypertherm Plasma Cutting

Видео Механизированная резка. Kemppi MagTrac F61+ Hypertherm Powermax 105A. (автор: Welder's son)04:19

Механизированная резка. Kemppi MagTrac F61+ Hypertherm Powermax 105A.

Видео PlasmaCutCNC mit Hypertherm Powermax 105 Baustahl 15 mm Plas (автор: plasmacutcnc)03:09

PlasmaCutCNC mit Hypertherm Powermax 105 Baustahl 15 mm Plas

Видео Wycinarka gazowo-plazmowa Spark 1 (z Hypertherm Powermax 105) od Uni-kat CNC Solutions (автор: Uni-kat CNC Solutions)01:53

Wycinarka gazowo-plazmowa Spark 1 (z Hypertherm Powermax 105) od Uni-kat CNC Solutions

Техническое обслуживание и ремонТ

powermax

105

Руководство оператора

8-5

Проблема

Решения

Дуга возникает сразу, но повторное

зажигание выполняется только при

повторном нажатии выключателя

резака.

• Проверьте расходные детали и замените их, если они изношены

или повреждены. См. страницу 8-3 Проверка расходных

деталей.

• Замените фильтровальный элемент газового фильтра, если

он загрязнен. См. страницу 8-9 Замена фильтровального

элемента газового фильтра.

• Убедитесь в правильности давления газа.

Дуга разбрызгивается и «шипит».

• Загрязнен фильтровальный элемент газового фильтра. Замените

элемент. См. страницу 8-9 Замена фильтровального элемента

газового фильтра.

• Проверьте линию подачи газа на отсутствие влаги. При

необходимости, установите или отремонтируйте оборудование

для фильтрации газа на линии до источника тока. Дополнительная

информация представлена в разделе Настройка источника тока.

Неудовлетворительное качество

резки.

• Убедитесь в том, что резак используется правильно.

См. разделы Основы эксплуатации системы, Ручная резка

и Механизированная резка.

• Проверьте расходные детали на отсутствие износа и замените

их при необходимости. См. страницу 8-3 Проверка расходных

деталей.

• Проверьте давление и качество воздуха.
• Убедитесь в том, что переключатель режима резки находится

в правильном положении для выполнения резки.

• Убедитесь в том, что установлены нужные расходные детали.

Powermax

Коды сбоев и решения по их устранению, Коды сбоев и решения по их устранению -6, Powermax

Техническое обслуживание и ремонт 8-6, 105 руководство оператора

  • Изображение
  • Текст

Техническое обслуживание и ремонТ

8-6

powermax

105 Руководство оператора

Коды сбоев и решения по их устранению

Табличка с описаниями кодов распространенных сбоев находится на внутренней стороне передней обложки

данного руководства. Отклейте табличку и разместите на тыльной части источника тока в качестве справочной

информации.

Примечание. В случае сбоя при использовании генератора быстрое выключение (OFF) и повторное

включение (ON) выключателя питания («быстрый сброс») может не устранить сбой. Вместо

этого необходимо выключить (OFF) источник тока и подождать 30–45 с перед повторным

включением (ON).

Код

сбоя

Описание

Светодиод

питания

Светодиод

сбоя

Пиктограмма

сбоя

Решения

0-12

Низкое давление

газа на входе или

нестабильное

давление газа:

предупреждение

(система

продолжает

работать)

Вкл (On)

Выкл (Off)

• Отрегулируйте давление газа на входе

по необходимости.

0-13

Нестабильный

входной

переменный ток:

предупреждение

(система

продолжает

работать)

Мигание

(3 Гц)

Выкл (Off)

• Примите меры по нормализации работы

источника питания.

0-19

Аппаратная защита

панели питания.

Обнаружен один

или несколько

аппаратных сбоев

(или помех) в

работе панели

питания.

Вкл (On)

Вкл (On)

Инвертор выключается и в течение

нескольких секунд не включается.

Если сбой вызван электромагнитными

помехами, в течение нескольких секунд

сбой самоустраняется и станок начинает

работать нормально.
Сбой с кодом 0-19 может отображаться

на экране панели оператора до 60 секунд

до того как на экране высветится код сбоя

0-99. Обслуживание системы должно

производиться квалифицированным

техническим специалистом. Обратитесь

к своему дистрибьютору или на

авторизованный ремонтный объект.

0-20

Низкое давление

газа

Вкл (On)

Вкл (On)

• Проверьте подачу газа на входе.
• В ручном режиме отрегулируйте

давление газа в соответствии с

приемлемым диапазоном. См. раздел

Основы эксплуатации системы.

Выполните быстрый сброс.

0-21

Потеря потока газа

при резке

Вкл (On)

Вкл (On)

• Восстановите давление газа на входе

и снова запустите источник тока.

• Проверьте провод резака на отсутствие

утечек и изгибов.

• Замените расходные детали.

0-22

Отсутствие газа на

входе

Вкл (On)

Вкл (On)

• Подсоедините источник газа и снова

запустите источник тока.

Коды сбоев и решения по их устранению, Коды сбоев и решения по их устранению -6, Powermax

Powermax, Техническое обслуживание и ремонт, Руководство оператора 8-7

Страница 143

  • Изображение
  • Текст

Техническое обслуживание и ремонТ

powermax

105

Руководство оператора

8-7

Код

сбоя

Описание

Светодиод

питания

Светодиод

сбоя

Пиктограмма

сбоя

Решения

0-30

Заедание

расходных деталей

резака

Это

свидетельствует

о том, что резак

«заело» либо в

открытом, либо

в закрытом

положении.

Вкл (On)

Вкл (On)

• Если расходные детали имеют

слабое крепление или были сняты

при включенном (ON) источнике

тока, отключите (OFF) источник тока,

устраните проблему и снова включите

(ON) источник тока для устранения

этого сбоя.

• Замените расходные детали.

• Если визуально расходные детали

установлены правильно, возможно,

поврежден резак. Обратитесь

к своему дистрибьютору или

на авторизованный ремонтный объект

Hypertherm.

0-32

Истек срок службы

расходных деталей

Вкл (On)

Вкл (On)

• Замените электрод и сопло.

• Проведите осмотр остальных

расходных деталей на отсутствие

износа и замените их при

необходимости.

0-40

Слишком

высокая/низкая

температура

Вкл (On)

Вкл (On)

• Оставьте источник питания

включенным, чтобы он охлаждался

с помощью вентилятора.

• Если внутренняя температура

источника тока достигает –30 °C,

перенесите источник тока в более

теплое помещение.

0-50

Кожух снят

Вкл (On)

Вкл (On)

• Отключите (OFF) источник тока.

Проверьте правильность установки

расходных деталей и снова запустите

источник тока.

• Если визуально расходные детали

установлены правильно, возможно,

поврежден резак. Обратитесь к

своему дистрибьютору или

на авторизованный ремонтный

объект Hypertherm.

0-51

При включении

питания

запускается

пусковой сигнал

Такая ситуация

означает, что

источник тока

получает пусковой

сигнал. Иногда

это называется

«заедание при

пуске».

Вкл (On)

Вкл (On)

• Если источник тока включен,

когда курок резака нажат,

система отключается. Отпустите

курок и выполните полный цикл

переключателя питания.

Powermax, Техническое обслуживание и ремонт, Руководство оператора 8-7

Powermax, Техническое обслуживание и ремонт 8-8, 105 руководство оператора

Страница 144

  • Изображение
  • Текст

Техническое обслуживание и ремонТ

8-8

powermax

105 Руководство оператора

Код

сбоя

Описание

Светодиод

питания

Светодиод

сбоя

Пиктограмма

сбоя

Решения

0-52

Резак

не подсоединен

Вкл (On)

Вкл (On)

• Вставьте провод резака в гнездо

FastConnect на передней стороне

источника тока и выполните цикл

источника тока.

0-60

Ошибка входного

напряжения

переменного тока

Вкл (On)

Вкл (On)

• Обрыв фазы: проверьте все входные

фазы и предохранители.

• Перенапряжение: проверьте линию,

уменьшите напряжение.

• Недостаточное напряжение:

проверьте линию, увеличьте

напряжение.

0-61

Нестабильный

входной

переменный ток:

выключение

Вкл (On)

Вкл (On)

• Входной ток нестабилен. Выключите

питание и устраните проблему,

прежде чем продолжать.

0-98

Внутренний сбой

связи

Вкл (On)

Вкл (On)

• Выключите питание, подождите

20 с, включите питание.

• Квалифицированный техник должен

открыть корпус источника тока

и проверить ленточный кабель

между платой управления и платой

процессора цифровой обработки

сигналов.

0-99

Отказ аппаратной

части системы —

требуется

обслуживание

Свидетельствует о

крупном сбое

в системе.

Вкл (On)

Вкл (On)

• Обслуживание системы должно

производиться квалифицированным

техническим специалистом.

Обратитесь к своему дистрибьютору

или на авторизованный ремонтный

объект.

Powermax, Техническое обслуживание и ремонт 8-8, 105 руководство оператора

Замена фильтровального элемента газового фильтра, Раздел 9, Элемента газового фильтр а

Газового фильтр а, Powermax

  • Изображение
  • Текст

Техническое обслуживание и ремонТ

powermax

105

Руководство оператора

8-9

Замена фильтровального элемента газового фильтра

1. Отключите (OFF) питание, отсоедините сетевой кабель, удостоверьтесь, что линия подачи газа отсоединена.
2. Расположите заднюю часть источника тока таким образом, чтобы можно было легко получить доступ

к съемному корпусу фильтра.

3. Возьмитесь за корпус фильтра правой рукой.
4. Нажмите защелку и поверните корпус фильтра примерно на 45 градусов вправо.
5. Для извлечения корпуса потяните его прямо вниз. Вы увидите фильтровальный элемент белого цвета

и стопорную гайку.

6. Отверните (против часовой стрелки) пластмассовую стопорную гайку, которая крепит фильтровальный

элемент.

7. Замените загрязненный элемент на новый. Повторно вверните (по часовой стрелке) пластмассовую

стопорную гайку и затянуть до отказа рукой.

8. Вставьте корпус фильтра так, чтобы защелка была расположена под углом 45 градусов вправо от центра.

Это соответствует положению, в котором производился демонтаж корпуса.

9. Выровняйте корпус фильтра по вертикали (с металлическим ограждением) и с усилием нажмите на корпус

фильтра до гнезда, чтобы обеспечить посадку корпуса. Полезно поднять корпус левым указательным

пальцем под гайкой на дне корпуса.

10. После надлежащей посадки корпуса его необходимо повернуть на 45 градусов влево, пока не будет слышен

звук защелкивания.

11. Снова подсоедините шланг подачи газа к источнику тока и проверьте на наличие утечек.
12. Подключите электропитание и включите (ON) источник тока.

Корпус

фильтра

При замене корпуса полезно поднять

корпус фильтра

Защелка

После снятия корпуса фильтра видно

белый фильтровальный элемент

и пластмассовую стопорную гайку

Снимите

Установите

Замена фильтровального элемента газового фильтра, Раздел 9, Элемента газового фильтр а

Техническое обслуживание и ремонТ

8-10

powermax

105 Руководство оператора

Powermax

Раздел 9, Детали, Детали ист

Детали источника тока, Сменные детали для ручного резака duramax 15° -7, Детали источника тока -2

Powermax

  • Изображение
  • Текст

Детали

9-2

powermax

105 Руководство оператора

Детали источника тока

Крышка источника тока

Винты крышки

Передняя панель

Задняя панель

Регулировочная ручка

Номер детали

Описание

228866

Комплект: передняя панель Powermax105

228867

Комплект: задняя панель модели Powermax105 CSA на 200–600 В

228868

Комплект: задняя панель модели Powermax105 CЕ на 230–400 В

228869

Комплект: задняя панель модели Powermax105 CЕ на 400 В/ССС на 380 В

228905

Комплект: крышка источника тока Powermax105 CSA с информационными табличками

228906

Комплект: крышка источника тока Powermax105 CE/CCC с информационными табличками

108797

Ручка регулировки

108732

Переключатель рабочих режимов

075769

Винты крышки

Переключатель рабочих режимов

Детали источника тока, Сменные детали для ручного резака duramax 15° -7, Детали источника тока -2

Детали

powermax

105 Руководство оператора

9-3

Розетка для кабеля интерфейса или

дистанционного подвесного выключателя

Сетевой кабель

Выключатель электропитания

Номер детали

Описание

228885

Комплект: сетевой шнур для модели Powermax105 CSA на 200–600 В

228886

Комплект: сетевой шнур для модели Powermax105 СЕ на 230–400 В

228887

Комплект: сетевой шнур для модели Powermax105 СЕ на 400 В

228962

Комплект: сетевой шнур для модели Powermax105 ССС на 380 В

228913

Комплект: кабельный зажим сетевой шнур для модели

Powermax105 СЕ на 230–400 В

228914

Комплект: кабельный зажим сетевого шнура для модели

Powermax105 СЕ на 400 В/ССС на 380 В

228915

Комплект: кабельный зажим сетевого шнура для модели Powermax105 CSA

128650

Дистанционный подвесной выключатель для механизированного резака, 7,6 м

128651

Дистанционный подвесной выключатель для механизированного резака, 15,2 м

128652

Дистанционный подвесной выключатель для механизированного резака, 22,9 м

Информация по кабелю интерфейса станка представлена на следующей странице.

Powermax

Детали

9-4

powermax

105 Руководство оператора

Номер детали

Описание

023206

Кабель интерфейса станка (зажигание плазмы, перенос дуги, заземление), 7,6 м,

лепестковые разъемы

023279

Кабель интерфейса станка (зажигание плазмы, перенос дуги, заземление), 15,2 м,

лепестковые разъемы

228350

Кабель интерфейса станка (зажигание плазмы, перенос дуги, регулируемый делитель

напряжения, заземление), 7,6 м, лепестковые разъемы

228351

Кабель интерфейса станка (зажигание плазмы, перенос дуги, регулируемый делитель

напряжения, заземление), 15,2 м, лепестковые разъемы

127204

Крышка для разъема интерфейса станка (CPC) систем Powermax45/65/85/105

228539

Комплект: панель RS485 с кабелями для систем Powermax65/85/105

228884

Комплект: кабель интерфейса станка для Powermax105, внутренний кабель с платой

делителя напряжения (модернизация порта CPC)

123896

Кабель интерфейса станка (сигналы зажигания, остановки, переноса), 15,2 м, D-образный

разъем с винтами

Powermax

Комментарии

Maintenance and RepaiR

A label with descriptions for these common fault codes can be found inside the front cover of this manual. Peel off the

label and place it on the rear of the power supply for reference.

Note:

If a fault occurs while using a generator, turning the power switch quickly to OFF and then to ON

again (sometimes called a «quick reset» or «quick restart») may not clear the fault. Instead, turn OFF the power

supply and wait 30 to 45 seconds before turning ON again.

Fault

description

code

0-12

Low input gas pressure

or unstable gas pressure:

Warning (the system

continues to operate)

0-13

AC input unstable: Warning

(the system continues to

operate)

0-19

Power board hardware

protection. One or more

power board hardware faults

(or noise) detected.

0-20

Low gas pressure

0-21

Gas flow lost while cutting

0-22

No gas input

8-6

power

Fault

Fault

Led

Led

icon

On

Off

Blinks

Off

(3 Hz)

On

On

On

On

On

On

On

On

Solutions

• Adjust the gas inlet pressure as needed.

• Correct the power source.

The inverter shuts down and does not fire

again for several seconds. If the fault is

caused by electrical noise, the fault clears

in a few seconds and the machine operates

normally.

A true 0-19 fault may display for up to 60

seconds before fault code 0-99 displays

on the operator screen. A qualified service

technician must service the system. Contact

your distributor or authorized repair facility.

• Check the input gas supply.

• Adjust the gas pressure to the acceptable

range using Manual mode. See the Basic

System Operations section. Perform a

quick restart.

• Restore the gas inlet pressure and restart

the power supply.

• Check the torch lead for leaks or kinking.

• Change consumables.

• Connect the gas source and restart the

power supply.

Powermax105

Operator Manual

Страница 142: Техническое обслуживание и ремонт 8-6, 105 руководство оператора в инструкции по эксплуатации Hypertherm Powermax105 Rev.1

Техническое обслуживание и ремонТ

8-6 powermax

105 Руководство оператора

Коды сбоев и решения по их устранению

Табличка с описаниями кодов распространенных сбоев находится на внутренней стороне передней обложки данного руководства Отклейте табличку и разместите на тыльной части источника тока в качестве справочной информации.

Примечание В случае сбоя при использовании генератора быстрое выключение (OFF) и повторное включение (ON) выключателя питания («быстрый сброс») может не устранить сбой Вместо этого необходимо выключить (OFF) источник тока и подождать 30–45 с перед повторным включением (ON).

Код сбоя

Описание

Светодиод питания

Светодиод сбоя

Пиктограмма сбоя

Решения

0-12

Низкое давление газа на входе или нестабильное давление газа: предупреждение (система продолжает работать)

Вкл (On)

Выкл (Off)

• Отрегулируйте давление газа на входе по необходимости.

0-13

Нестабильный входной переменный ток: предупреждение (система продолжает работать)

Мигание (3 Гц)

Выкл (Off)

• Примите меры по нормализации работы источника питания.

0-19

Аппаратная защита панели питания

Обнаружен один или несколько аппаратных сбоев (или помех) в работе панели питания.

Вкл (On)

Вкл (On)

Инвертор выключается и в течение нескольких секунд не включается

Если сбой вызван электромагнитными помехами в течение нескольких секунд сбой самоустраняется и станок начинает работать нормально Сбой с кодом 0-19 может отображаться на экране панели оператора до 60 секунд до того как на экране высветится код сбоя 0-99 Обслуживание системы должно производиться квалифицированным техническим специалистом Обратитесь к своему дистрибьютору или на авторизованный ремонтный объект.

0-20

Низкое давление газа

Вкл (On)

Вкл (On)

• Проверьте подачу газа на входе.
— В ручном режиме отрегулируйте давление газа в соответствии с приемлемым диапазоном См раздел

Основы эксплуатации системы

Выполните быстрый сброс.

0-21

Потеря потока газа при резке

Вкл (On)

Вкл (On)

• Восстановите давление газа на входе и снова запустите источник тока.

• Проверьте провод резака на отсутствие утечек и изгибов.

• Замените расходные детали.

0-22

Отсутствие газа на входе

Вкл (On)

Вкл (On)

• Подсоедините источник газа и снова запустите источник тока.

Maintenance and RepaiR

A label with descriptions for these common fault codes can be found inside the front cover of this manual. Peel off the

label and place it on the rear of the power supply for reference.

Note:

If a fault occurs while using a generator, turning the power switch quickly to OFF and then to ON

again (sometimes called a «quick reset» or «quick restart») may not clear the fault. Instead, turn OFF the power

supply and wait 30 to 45 seconds before turning ON again.

Fault

description

code

0-12

Low input gas pressure

or unstable gas pressure:

Warning (the system

continues to operate)

0-13

AC input unstable: Warning

(the system continues to

operate)

0-19

Power board hardware

protection. One or more

power board hardware faults

(or noise) detected.

0-20

Low gas pressure

0-21

Gas flow lost while cutting

0-22

No gas input

8-6

power

Fault

Fault

Led

Led

icon

On

Off

Blinks

Off

(3 Hz)

On

On

On

On

On

On

On

On

Solutions

• Adjust the gas inlet pressure as needed.

• Correct the power source.

The inverter shuts down and does not fire

again for several seconds. If the fault is

caused by electrical noise, the fault clears

in a few seconds and the machine operates

normally.

A true 0-19 fault may display for up to 60

seconds before fault code 0-99 displays

on the operator screen. A qualified service

technician must service the system. Contact

your distributor or authorized repair facility.

• Check the input gas supply.

• Adjust the gas pressure to the acceptable

range using Manual mode. See the Basic

System Operations section. Perform a

quick restart.

• Restore the gas inlet pressure and restart

the power supply.

• Check the torch lead for leaks or kinking.

• Change consumables.

• Connect the gas source and restart the

power supply.

Powermax105

Operator Manual

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Hyundai accent ошибка p0130
  • Hyundai i20 ошибка p0339
  • Hyundai elantra hd ошибка p0172
  • Hyundai creta ошибка p0303
  • Hypertherm maxpro200 ошибка 035