Ошибка 092-910 у Xerox WorkCentre 5024 возникает по разным причинам:
- выход из строя датчика плотности тонера ATC;
- недостаток тонера в картридже;
- неполадки драм-юнита и прочее.
Если чистка датчика ATC, а также замена расходников не помогли решить проблему, тогда остановка печатного процесса может быть вызвана поломкой материнской платы или ее отдельных компонентов.
Простой замены изношенного блока фотобарабана или отработанного картриджа порой недостаточно, чтобы сбросить ошибку 092-910.
Для завершения операции потребуется войти в сервисное меню принтера Xerox 5024 и произвести следующий алгоритм действий:
- включите аппарат;
- зажмите кнопку с цифрой «0» на 5 секунд, не отпуская ее нажмите еще кнопку «Старт»;
- введите набор цифр «6789» и снова нажмите «Старт»;
- после того, как откроется сервисное меню, наберите «752», завершив комбинацию кнопкой «Старт»;
- далее наберите «059» — «Старт»;
- на дисплее должна показаться цифра «1», нажмите «Старт» — «000» — «Старт»;
- когда появится подтверждение сброса ошибки «OK», зажмите цифру «0» на 5 секунд, не отпуская кнопку нажмите «Старт».
После перезагрузки аппарат должен запуститься без отображения ошибки 092-910.
Остались вопросы? Комментируйте инструкцию или пишите на электронный ящик сервисного центра ТонерДруг!
024-910, 946, 959 Tray 1 Size Mismatch RAP
024-910 Size mismatch tray 1, measured length mismatch.
024-945 Tray 1 out of place.
024-959 Tray 1 size mismatch.
Procedure
Perform the 071-212 Tray 1 Paper Size Sensor Fault RAP.
**This RAP is from Xerox Service Manual. All brand names and trademarks are their respective owner’s property.**
You may be also interested in below toner and drum chip (CRUM) for Xerox VersaLink C7020, C7025, C7030, C7000.
Toner Chip (For North America and West Europe Region):
• 106R03741 106R03744 106R03743 106R03742
• 106R03757 106R03760 106R03759 106R03758
• 106R03737 106R03740 106R03739 106R03738
Toner Chip (For South America and East Europe Region):
• 106R03749 106R03752 106R03751 106R03750
• 106R03745 106R03748 106R03747 106R03746
• 106R03765 106R03768 106R03767 106R03766
Toner Chip (For Metered Machine):
• 106R03733 106R03736 106R03735 106R03734
Drum Chip:
• 113R00780 113R00782
Ошибка 016-910 на принтерах Xerox Versalink различных модификаций возникает по причине того, что в лотке отсутствует бумага, совместимая с заданными спецификациями печати.
Параметры используемой бумаги под определенные задачи настраиваются в программе Print Driver PostScript.
Кастомизация включает следующие возможности:
- выбор существующих форматов бумаги;
- настройка собственного формата (89-320 мм в ширину / 98-1321 мм в высоту);
- выбор цвета, типа листа и прочего.
Таким образом, бумага загруженная в лоток подачи должна соответствовать выбранным настройкам. Если принтер определит несоответствие, ошибка 016-910 появится вновь.
Проблема чтения PDF-файла
Аппараты Xerox Versalink часто приостанавливают работу, столкнувшись с проблемой чтения некоторых шрифтов и символов у PDF-файлов. При этом на дисплее высвечивается та же ошибка — 016-910.
Чтобы обойти данную уязвимость, распечатайте документ .pdf как изображение.
Слипшиеся листы
Бумага, предназначенная для печати, может слипнуться, если она определенное время находилась во влажной среде. По этой причине листы не захватываются механизмом принтера, провоцируя возникновение ошибки 016-910.
Выньте бумагу из лотка, оставьте в проветриваемом помещении на несколько часов с целью сушки. Затем возьмите стопку с одной стороны и несколько раз потрясите. Обсохнувшие носители верните в лоток, правильно отрегулировав направляющие длины и ширины.
Остались вопросы? Комментируйте рекомендации или пишите на электронный ящик сервисного центра ТонерДруг!
Содержание
- 1 Ошибка 092-910 на принтерах Xerox WorkCentre 5024
- 2 Треск при работе WC 6015
- 2.1 Треск в узле ксерографии
- 2.2 Треск Xerox WC 6015 в области печки
- 3 Ошибка 024-360
- 4 Ремонт контактной группы картриджей
- 5 Ошибка 092-651
- 5.1 Подкоды ошибки 092-651
- 6 WC 6015 не печатает с компьютера
- 7 Треск при работе WC 6015
- 7.1 Треск в узле ксерографии
- 7.2 Треск Xerox WC 6015 в области печки
- 8 Major Causes of the error code 024-747 of Xerox printers
- 9 Ремонт МФУ Xerox WC 6015
- 10 WC 6015 не печатает с компьютера
- 11 Замятие бумаги WC 6015
- 12 Как сбросить ошибку 092-910?
Ошибка 092-910 на принтерах Xerox WorkCentre 5024
Ошибка 092-910 в Xerox WorkCentre 5024 возникает по разным причинам:
- выход из строя датчика плотности тонера ATC;
- отсутствие тонера в картридже;
- проблемы с барабанным блоком и так далее.
Если чистка датчика ATC, а также замена расходных материалов не решили проблему, процесс печати может остановиться из-за поломки основной платы или ее отдельных компонентов.
Треск при работе WC 6015
Треск в узле ксерографии
В другом МФУ Xerox WC 6015 был слышен громкий треск при включении и работе. Пришлось разбирать МФУ еще дальше.
Сильный треск был вызван засорением пути отработанного тонера синим цветом. После тщательной очистки спрессованного тонера, превратившегося в камень, потрескивание исчезло. Отработанный тонер начал поступать в картридж.
Треск Xerox WC 6015 в области печки
Трещина в районе печки означает, что шестерни буксуют. В Xerox WC 6015 такое скорее всего, если сломалось крепление для плиты. При такой неисправности шестерня духовки не прижимается к шестерне редуктора принтера. Поэтому происходит проскальзывание и сильный треск.
Духовка в этом МФУ крепится двумя винтами сзади. А снизу печка цепляется к основанию с помощью полукруглых железных стопоров.
Если пробка отсутствует, печь не выдержит. В нашем случае полукруглая пробка была отломана.
Ошибка 024-360
Снова разберите весь принтер и проверьте разъемы на целостность и правильность соединения. Особенно тщательно проверьте контактные концы кабелей. Если они повреждены, отремонтируйте.
Ремонт контактной группы картриджей
Для ремонта разъема необходимо разобрать МФУ, снять разъемную группу и отремонтировать поврежденную контактную пластину.
Ошибка 092-651
Расшифровка субкодов не найдена. Особенностью ошибки 092-651 является то, что после этой ошибки принтер не перекачивает тонер из картриджей в ксерограф, и простого выхода из этой ситуации, похоже, нет.
Первая причина ошибки 092-651 — загрязнение датчиков CTD, расположенных на задней панели принтера под лентой переноса. CTD — датчик плотности цветного тонера. То есть это датчики плотности тонера для калибровки цвета в каждом цветном лазерном принтере. Они расположены за лентой переноса. Для решения этой проблемы протираем датчики спиртом и перезагружаем МФУ.
Если проблема не устранена, перейдите к следующей процедуре.
Вторая причина заключается в том, что в ксерографическом блоке, который переносит тонер, не хватает проявителя. Этот вариант возникает, если вы заправляете картридж не тем тонером. Например, универсальный тонер Samsung. В этом случае проявитель уходит и принтер слабо печатает. Чтобы добавить проявитель в блок ксерографии, необходимо разобрать весь МФУ.
Третья причина – в ксерографическом блоке не хватает тонера одного цвета. Причиной может быть неисправный картридж. В нашем случае это была ошибка 092-651 код 2440000. Причина — дешевые китайские картриджи, выходное отверстие которых заклеено липкой бумагой. После удаления бумаги клей остался. После установки картриджей клей плотно пристал к уплотнительной резинке принтера. Иногда это происходит из-за того, что выпускное отверстие для тонера заблокировано.
Решение таково. При включении подавайте тонер вручную для каждого цвета, пока тонер не появится в ксерографическом блоке. При ее появлении принтер оживет и начнет самостоятельно выкачивать тонер.
Подкоды ошибки 092-651
Иногда ошибка 092-651 28f0000 возникает из-за плохого тонера. С этим кодом полностью отсутствуют цвета желтый, красный, синий при калибровке. Это просто черный.
Решение. Замена тонера в цветных картриджах. С помощью сервисного меню можно запустить моторы каждого картриджа отдельно. Но не более 3 секунд на каждую.
После этого все цвета будут отображаться, но могут возникать ошибки 092-651 2880000. Это действительно плохо. Скорее всего, код означает, что яркости черного недостаточно для калибровки. Это означает, что в ксерографическом блоке плохой тонер или недостаточно проявителя. Но мы не берем на заправку застройщика. Слишком много геморроя.
WC 6015 не печатает с компьютера
Очень типичная ситуация. При подключении Xerox WC 6015 к компьютеру с Windows 7 драйверы автоматически устанавливаются через Центр обновлений Windows. Потом пытаешься что-то напечатать и ничего не происходит — задания на печать никуда не уходят, даже ошибки не появляется.
Это связано с неправильным драйвером для Windows 7, а также, возможно, для Windows 8 и 10.
Решение: скачайте и установите драйвер с официального сайта Xerox (весит около 200 МБ). После установки оригинального драйвера принтер Xerox WC 6015, ранее не печатавший с компьютера, начал печатать под Windows 7 и Windows 10.
Треск при работе WC 6015
Треск в узле ксерографии
В другом МФУ Xerox WC 6015 был слышен громкий треск при включении и работе. Пришлось разбирать МФУ еще дальше.
Сильный треск был вызван засорением пути отработанного тонера синим цветом. После тщательной очистки спрессованного тонера, превратившегося в камень, потрескивание исчезло. Отработанный тонер начал поступать в картридж.
Треск Xerox WC 6015 в области печки
Трещина в районе печки означает, что шестерни буксуют. В Xerox WC 6015 такое скорее всего, если сломалось крепление для плиты. При такой неисправности шестерня духовки не прижимается к шестерне редуктора принтера. Поэтому происходит проскальзывание и сильный треск.
Духовка в этом МФУ крепится двумя винтами сзади. А снизу печка цепляется к основанию с помощью полукруглых железных стопоров.
Если пробка отсутствует, печь не выдержит. В нашем случае полукруглая пробка была отломана.
Ремонт производился следующим образом.
Полукруг не нужен.
Major Causes of the error code 024-747 of Xerox printers
Ошибка с кодом ошибки принтера Xerox 024-747 может быть вызвана повреждением системных файлов Windows. Поврежденные системные файлы представляют реальную опасность для вашего компьютера. Есть много событий, которые показывают результат в ошибках системных файлов. Другими причинами этой ошибки являются неполная установка, неправильное определение оборудования, незавершенный процесс установки. Это происходит, если ваш компьютер обнаружен в результате атаки вредоносного ПО. Неправильное завершение может вызвать эту ошибку. Все вышеперечисленные действия могут привести к удалению или повреждению записей в системных файлах Windows. Этот поврежденный системный файл приведет к отсутствию и неправильному подключению информации и файлов, необходимых для правильной работы приложения.
Ремонт МФУ Xerox WC 6015
WC 6015 не печатает с компьютера
Очень типичная ситуация. При подключении Xerox WC 6015 к компьютеру с Windows 7 драйверы автоматически устанавливаются через Центр обновлений Windows. Потом пытаешься что-то напечатать и ничего не происходит — задания на печать никуда не уходят, даже ошибки не появляется.
Это связано с неправильным драйвером для Windows 7, а также, возможно, для Windows 8 и 10.
Решение: скачайте и установите драйвер с официального сайта Xerox (весит около 200 МБ). После установки оригинального драйвера принтер Xerox WC 6015, ранее не печатавший с компьютера, начал печатать под Windows 7 и Windows 10.
Замятие бумаги WC 6015
МФУ Xerox WC 6015 пришел в ремонт с постоянным сообщением о замятии бумаги, бумаги нигде не было.
После разборки устройства добираемся до датчика бумаги. Фактический датчик прохождения бумаги расположен сзади и показан стрелкой.
Замените поврежденный датчик. На этом ремонт МФУ Xerox завершен.
Второй датчик находится в блоке крепления.
Как сбросить ошибку 092-910?
Простой замены изношенного блока фотокондуктора или использованного картриджа иногда недостаточно для сброса ошибки 092-910 .
Для завершения операции необходимо войти в сервисное меню принтера Xerox 5024 и выполнить следующий алгоритм действий:
- включить устройство;
- зажать кнопку с цифрой «0» на 5 секунд, не отпуская ее, нажать кнопку «Старт»;
- введите набор цифр «6789» и снова нажмите «Старт»;
- после открытия сервисного меню набрать «752», завершить комбинацию кнопкой «Старт»;
- затем вызовите «059» — «Старт»;
- на экране должна появиться цифра «1», нажмите «Старт» — «000» — «Старт»;
- когда появится подтверждение сброса ошибки «ОК», зажать цифру «0» на 5 секунд, не отпуская кнопку, нажать «Старт».
После перезапуска машина должна запуститься без отображения ошибки 092-910 .
Датчики плотности цветного тонера (CTD) измеряют оптическую плотность тонера, нанесенного на маркировочный блок во время калибровки в процессе печати. Датчик установлен с каждой стороны маркерного блока. Это обеспечивает одинаковую плотность тонера по всей длине ленты. Для достижения оптимального качества печати принтер проверяет работу датчиков CTD в начале каждого цикла калибровки. Датчики CTD следует очищать, когда датчик CTD выходит из строя, или на панели управления появляется сообщение, или в меню Setup
принтер предоставляет эту инструкцию.
Если тонер попал на кожу или одежду, не удаляйте его горячей водой или моющими средствами. Использование горячей воды приведет к тому, что тонер прилипнет и его будет трудно удалить. Если тонер попал на кожу или одежду, стряхните его, сдуйте или смойте холодной водой с мылом.
Чтобы очистить датчики CTD:
- Выключите принтер и выньте шнур питания из розетки.
- откройте заднюю крышку, нажав на защелку.
- Очистите датчики CTD, протерев отверстия чистым сухим ватным тампоном.
- Не прикасайтесь к отмеченной области на нагревательном ролике фьюзера или рядом с ним. Вы можете обжечься.
Источники
- https://kodyoshibok03.ru/oshibka-092-651-kod-2110000/
- https://shamrin.ru/092-910-ochistite-datchik-ctd/
- https://manualza.ru/xerox/d110/czbn181
- https://errorcode0x.com/fix-xerox-printer-error-code-024-747/
[свернуть]
Решение проблем
Xerox
®
WorkCentre
®
5022/5024 Multifunction Printer
User Guide
13-39
017-745
В режиме «Сканирование на ПК» (SMB)
превышен максимальный размер для
сохранения.
Для повтора операции нажмите кнопку
Старт на панели управления, для отмены
— кнопку Стоп.
024-910
Для лотка 1 и для задания задан
не одинаковый формат бумаги.
Нажмите кнопку Стоп на панели
управления и отмените задание,
или замените бумагу в соответствии
с заданным форматом.
024-911
Для лотка 2 и для задания задан
не одинаковый формат бумаги.
Нажмите кнопку Стоп на панели
управления и отмените задание,
или замените бумагу в соответствии
с заданным форматом.
024-912
Для лотка 3 и для задания задан
не одинаковый формат бумаги.
Нажмите кнопку Стоп на панели
управления и отмените задание,
или замените бумагу в соответствии
с заданным форматом.
024-913
Для лотка 4 и для задания задан
не одинаковый формат бумаги.
Нажмите кнопку Стоп на панели
управления и отмените задание,
или замените бумагу в соответствии
с заданным форматом.
024-915
Для лотка 5 (обходного) и для задания
задан не одинаковый формат бумаги.
Вложите бумагу, соответствующую
настройке, или нажмите кнопку Стоп
на панели управления.
024-950
В лотке 1 нет бумаги и выбор другого
лотка невозможен.
Вложите бумагу или нажмите кнопку
Стоп на панели управления для отмены
задания.
024-951
В лотке 2 нет бумаги и выбор другого
лотка невозможен.
Вложите бумагу или нажмите кнопку
Стоп на панели управления для отмены
задания.
024-952
В лотке 3 нет бумаги и выбор другого
лотка невозможен.
Вложите бумагу или нажмите кнопку
Стоп на панели управления для отмены
задания.
024-953
В лотке 4 нет бумаги и выбор другого
лотка невозможен.
Вложите бумагу или нажмите кнопку
Стоп на панели управления для отмены
задания.
024-954
В лотке 5 нет бумаги и выбор другого
лотка невозможен.
Вложите бумагу или нажмите кнопку
Стоп на панели управления для отмены
задания.
024-958
Заданная на панели управления настройка
бумаги не соответствует формату или типу
бумаги в лотке 5 (обходном).
Вложите бумагу, соответствующую
настройке, или нажмите кнопку Стоп
на панели управления.
Код
ошибки
Причина
Устранение
Содержание
- Xerox 5024 замените принт картридж 091 430
- От модератора:
- Xerox 5024 замените принт картридж 091 430
- Ошибка 092-910 на принтерах Xerox WorkCentre 5024
- Как сбросить ошибку 092-910?
- Ошибка 092-910 на принтерах Xerox WorkCentre 5024
- Как сбросить ошибку 092-910?
- Принтер Xerox 3550 пишет замените принт картридж
- Вам также может быть интересно:
- Комментарии (7)
- Смарт-Троникс
- SMARTRONIX
- Андрей
- Александр
- SMARTRONIX
КОНФЕРЕНЦИЯ СТАРТКОПИ
Принтеры, копировальные аппараты, МФУ, факсы и другая офисная техника:
вопросы ремонта, обслуживания, заправки, выбора
0. rustim02 21.01.16 19:55
Доброго времени суток. Принесли аппарат с ошибкой 091-430 замените принт картридж. Был приобретен клиентом драм картридж. После установки код ошибки не ушел. Зашел в меню сбросов ошибок через 0. Но не знаю сам код для сброса ошибки 091-430. Если кто знает подскажите пожалуйста.
2. rustim02 21.01.16 20:18
стоит новый драм с естественно с новым чипом
rustim02 (0): После установки код ошибки не ушел
Сами устанавливали? Ибо такого быть никак не может.
Похожее бывало, когда там плассмаска с контактами перекашивалась..
Счетчик драма сбрасывается из сервиса инженером. «Замену принт-картриджа выполняют сервисные специалисты». (с) Руководство пользователя, стр12-1.
Недавно на подобном аппарате с похожим боролся. Из пяти чипов только один запустился.
(5)+1
Не так давно на 5022 драм менял
(5)А я там такого не надыбал, только такое:
091-430 Принт-кртж: законч.срок сл.
Замените принт-картридж.
Светится пиктограмма ошибки.
Необходимо заменить принт-
картридж. Замените принт-картридж
и ещё
http://www.alibaba.com/product-detail/Xerox-WorkCentre-5022-5024-WC5022-WC5024_50012939637.html
(8) Это указанно на странице 12-7, а что на fmX (5): стр12-1 .
10. rustim02 23.01.16 11:49
Контакты не перекошаны драм стоит новый сам с упаковки вскрывал и ставил. То что пишут в юзер мануале я читал. ** Удалено модератором **
От модератора:
(8) алибаба конечно хорошо, но СМ намного лучше))))
Источник
Xerox 5024 замените принт картридж 091 430
КОНФЕРЕНЦИЯ СТАРТКОПИ
Принтеры, копировальные аппараты, МФУ, факсы и другая офисная техника:
вопросы ремонта, обслуживания, заправки, выбора
Добрый день!
Xerox WC 5019 выдает сообщение 091-430 замените принт-картридж.
Фотобарабан заменили, чип поменяли. При установке в аппарат ошибка не исчезает. Разъем не поврежден, все стоит ровно.
Данный драм-юнит проверяли на другом аппарате — работает.
В интернете есть информация, что сбрасывается эта ошибка из сервисного меню.
«»
Используя сервисное меню можно просто сбросить счетчик фото барабана системы.
Итак вот что делаем:
1. Зажимаем 0 и держим 5-6 секунд, затем нажимаем Start
2. Попадаем в меню сервисных настроек
3. Вводим пароль по умолчанию «6789», набираем #6789*OK и оказываемся в сервисном меню (CSE).
4. Далее вводим Chain Links > 950-807 и жмем Старт.
5. Далее Ждем перезагрузки аппарата, или перезагружаем сами.
После перезагрузки ошибка 091-430 исчезнет.
«»
Позвонил на горячую линию в ксерокс — сказали что на данном устройстве сброс происходит автоматически при установки нового драма.
У кого-нибудь возникали проблемы такие ??
1. Kroha_Ru 03.10.17 10:27
Так-то в Ксероксе правы.
У них и с родными-то чипами проблемы бывают, а Вы туда поменяли. А с девелопером что.
950-807 сделать никто не мешает, оно просто не сработает скорее всего.
А вот установка нового у него делается при выключенной машине. Потом включить, и не трогать минут 5-10, пока инсталляция девелопера идёт, несмотря что он как-бы «готов».
Ещё в конфе встречалось мнение, что бывает контроллер коцает оригинальные чипы, но то такое.
на выключенном аппарате тоже устанавливал — включаю и сразу ошибка.
Просто странно, что в другом аппарате (где не просит заменить) все заработало.
3. Bad_engineer 03.10.17 11:42
Misha (2): Просто странно, что в другом аппарате (где не просит заменить) все заработало.
Я бы из другого аппарат (где не просит заменить) вынул барабан и вставил в аппарат (в котором 091-430), и если заработает, опять бы вставил «плохой» барабан. Может, аппарат с 091-430 «забыл» бы про предыдущий («плохой») чип и заново определил бы его нормально.
(1) а что с девелопером может быть ?
(3) к сожалению, такой вариант не получится сделать, аппарат второй далеко ((
5. Ramiresss 03.10.17 13:38
поддержу (3)
И все таки я бы с пристрастием посмотрел на разъем чипа. то что он не поврежден еще не значит что он работает.
Прошу прощения, глаза у меня не в том месте). Аппарат оказался 5022.
После ввода 950-807 — ошибка изменилась на «скоро печать может остановиться» + добавте тонер. После выкл/вкл все пришло в норму.
Т.е. получается, что на 5019 не требуется производить при установке никаких процедур, а в 5022 нужно тыкать кнопки.
Misha (6): в 5022 нужно тыкать кнопки. — нужно..
Спутать 5019 и 5022.
Ксерокс правильно ответил..
Источник
Ошибка 092-910 на принтерах Xerox WorkCentre 5024
Ошибка 092-910 у Xerox WorkCentre 5024 возникает по разным причинам:
- выход из строя датчика плотности тонера ATC;
- недостаток тонера в картридже;
- неполадки драм-юнита и прочее.
Если чистка датчика ATC, а также замена расходников не помогли решить проблему, тогда остановка печатного процесса может быть вызвана поломкой материнской платы или ее отдельных компонентов.
Как сбросить ошибку 092-910?
Простой замены изношенного блока фотобарабана или отработанного картриджа порой недостаточно, чтобы сбросить ошибку 092-910 .
Для завершения операции потребуется войти в сервисное меню принтера Xerox 5024 и произвести следующий алгоритм действий:
- включите аппарат;
- зажмите кнопку с цифрой «0» на 5 секунд, не отпуская ее нажмите еще кнопку «Старт»;
- введите набор цифр «6789» и снова нажмите «Старт»;
- после того, как откроется сервисное меню, наберите «752», завершив комбинацию кнопкой «Старт»;
- далее наберите «059» — «Старт»;
- на дисплее должна показаться цифра «1», нажмите «Старт» — «000» — «Старт»;
- когда появится подтверждение сброса ошибки «OK», зажмите цифру «0» на 5 секунд, не отпуская кнопку нажмите «Старт».
После перезагрузки аппарат должен запуститься без отображения ошибки 092-910 .
Источник
Ошибка 092-910 на принтерах Xerox WorkCentre 5024
Ошибка 092-910 у Xerox WorkCentre 5024 возникает по разным причинам:
- выход из строя датчика плотности тонера ATC;
- недостаток тонера в картридже;
- неполадки драм-юнита и прочее.
Если чистка датчика ATC, а также замена расходников не помогли решить проблему, тогда остановка печатного процесса может быть вызвана поломкой материнской платы или ее отдельных компонентов.
Как сбросить ошибку 092-910?
Простой замены изношенного блока фотобарабана или отработанного картриджа порой недостаточно, чтобы сбросить ошибку 092-910 .
Для завершения операции потребуется войти в сервисное меню принтера Xerox 5024 и произвести следующий алгоритм действий:
- включите аппарат;
- зажмите кнопку с цифрой «0» на 5 секунд, не отпуская ее нажмите еще кнопку «Старт»;
- введите набор цифр «6789» и снова нажмите «Старт»;
- после того, как откроется сервисное меню, наберите «752», завершив комбинацию кнопкой «Старт»;
- далее наберите «059» — «Старт»;
- на дисплее должна показаться цифра «1», нажмите «Старт» — «000» — «Старт»;
- когда появится подтверждение сброса ошибки «OK», зажмите цифру «0» на 5 секунд, не отпуская кнопку нажмите «Старт».
После перезагрузки аппарат должен запуститься без отображения ошибки 092-910 .
Источник
Принтер Xerox 3550 пишет замените принт картридж
Вам также может быть интересно:
Комментарии (7)
Смарт-Троникс
Что показывает срок службы картриджа?
1) Нажмите кнопку Статус устройства на панели управления.
2) С помощью кнопок со стрелками выделите пункт Уровень тонера и нажмите кнопку OK. Уровень тонера отображается в строке состояния.
3) Нажмите “Стоп” для возврата в режим готовности.
Это произошло после замены? Раньше уже подсовывали ему заправленные картриджи? Скорее всего это из-за чипа, попробуйте выключтить и включить принтер с новым незаправленным картриджем (покупным).
Доброго времени суток. Так и чем все-таки решилась проблема с этой ошибкой? У меня такая же 🙁 Работал-работал и тут ни с того ни с сего замены картриджа просит. Менял картридж на только что заправленный, менял чипы, перезагружал, сбрасывал настройки – без толку.
SMARTRONIX
Если установили новый фирменный картридж, делали очистку и калибровку, сбрасывали настройки и это не помогло, тогда несите в сервис на диагностику.
Андрей
Там 2 картриджа – принт-картридж (с барабаном и чипом) и тонер-картридж (с чипом). Сначало вытаскиваем тонер-картридж, а потом – принт-картридж и меняем его чип (или пробуем его заклеить – некоторым помогло, мне – нет)
Всё, разобрался. Партия чипов неисправных пришла. Воткнул чип от старого сломанного картриджа – стал печатать.
Александр
Тоже пишет замените принт-картридж, но с одних компьютеров в сети печатает всё, с одного не всегда. Пишет, что принтер недоступен.
SMARTRONIX
Александр, если принтер доступен по сети, с одного компьютера печатает, а с других нет, то проблема или в сетевом подключении или в драйверах. Попробуйте удалить принтер и заново его подключить на том компьютере, с которого не печатает и отправьте тестовую печать на принтер.
Источник
Решение проблем
Xerox
®
WorkCentre
®
5022/5024 Multifunction Printer
User Guide
13-47
091-406
Закончился срок службы принт-картриджа.
Замените принт-картридж. При
обращении в центр технической
поддержки Xerox для заказа расходных
материалов (периодически заменяемых
модулей) сообщайте товарные коды.
См. раздел
091-424
Закончился срок службы принт-картриджа.
Замените принт-картридж. При
обращении в центр технической
поддержки Xerox для заказа расходных
материалов (периодически заменяемых
модулей) сообщайте товарные коды.
См. раздел
091-430
Закончился срок службы принт-картриджа.
Замените принт-картридж. При
обращении в центр технической
поддержки Xerox для заказа расходных
материалов (периодически заменяемых
модулей) сообщайте товарные коды.
См. раздел
091-440
Необходимо вскоре заменить принт-
картридж.
Замените принт-картридж. При
обращении в центр технической
поддержки Xerox для заказа расходных
материалов (периодически заменяемых
модулей) сообщайте товарные коды.
См. раздел
091-441
Необходимо вскоре заменить принт-
картридж.
Приготовьте принт-картридж. При
обращении в центр технической
поддержки Xerox для заказа расходных
материалов (периодически заменяемых
модулей) сообщайте товарные коды.
См. раздел
091-914
091-915
091-916
Ошибка принт-картриджа.
Выключите аппарат и снова включите
его после того, как погаснет дисплей.
Если снова появится данное сообщение,
обратитесь в центр технической
поддержки Xerox.
091-921
Ошибка принт-картриджа.
Выключите аппарат и снова включите
его после того, как погаснет дисплей.
Если снова появится данное сообщение,
обратитесь в центр технической
поддержки Xerox.
Код
ошибки
Причина
Устранение
Loading…
Xerox® WorkCentre 5022/5024
Service Manual
Revised June 2014 702Pxxxxx
WC 5022/5024
Service Documentation
WC 5022/5024 Service Documentation
702P02828
Version 1.0
06/2014
Published by Xerox. 800 Phillips Road, Webster, NY 14580
© 2014 by Xerox Co. All rights reserved. Xerox® and all identifying numbers used in connection with the Xerox products mentioned in this publication are trademarks of the Xerox Corporation.
***Xerox Private Data***
All service documentation is supplied to Xerox external customers for informational purposes only. Xerox service documentation is intended for use by certified, product-trained service personnel only. Xerox does not warrant or represent that it will notify or provide to such customer any future change to this documentation. Customer performed service of equipment, or modules, components, or parts of such equipment may affect whether Xerox is responsible to fix machine defects under the warranty offered by Xerox with respect to such equipment. You should consult the applicable warranty for its terms regarding customer or third-party provided service.
Xerox
While Xerox has tried to make the documentation accurate, Xerox will have no liability arising out of any inaccuracies or omissions.
WARNING
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions documentation, may cause interference to radio communications. It has been tested and found to comply with the limits for a Class A computing device pursuant to subpart J of part 15 of FCC rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operated in a commercial environment. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause interference in which case the user, at his own expense, will be required to correct the interference.
Version 1.0 |
06/2014 |
Preface |
WC 5022/5024 |
0-1 |
Chapter 0 Introduction
0 Introduction
0.1 |
Getting to know this Service Manual……………………………………………………………… |
0-3 |
0.2 |
How to use the Service Manual ……………………………………………………………………. |
0-3 |
0.3 |
Description for Terminology And Symbols ……………………………………………………… |
0-4 |
Version 1.0 |
06/2014 |
Introduction |
WC 5022/5024 |
0-1 |
0.1 Getting to know this Service Manual
This manual is used as the standard service manual for WorkCentre 5022/5024.
•Publication Comment Sheet
Enter any comments and/or corrections regarding this service manual into the Publication Comment Sheet, and send it to the following department.
Solution Service & Operational Management CS Dept.
0.2 How to use the Service Manual
This manual describes the standard procedures for the servicing this product. Refer to Chapter 1 Service Call Procedure for efficient and effective servicing during maintenance calls.
For more information on the options, refer to the options manual.
0.2.1 Contents of Manual
This manual is divided into 10 chapters as described below.
•Chapter 1 Service Call Procedure
This chapter describes the general work and servicing procedures for the maintenance of this product.
•Chapter 2 Troubleshooting
This chapter describes the troubleshooting procedures other than image quality troubleshooting for this product.
•Chapter 3 Image Quality Troubleshooting
This chapter describes the image quality troubleshooting procedures for this product.
•Chapter 4 Disassembly/Assembly and Adjustment
This chapter describes the disassembly, assembly, adjustment and replacement procedures for components of this product.
•Chapter 5 Parts List
This chapter contains the spare parts information for this product.
•Chapter 6 General
This chapter contains the following information.
6.1Specifications
6.2Tools/Service Consumables/Consumables
6.3Service Data
6.5 Service Mode
6.8Fax-related Information
•Chapter 7 Wiring Data
This chapter contains the information about the Wiring Connector List/Locations, the Wiring Data, and the BSD for this machine.
•Chapter 8 Accessories (not yet issued)
•Chapter 9 Installation/Removal
This chapter contains the installation and removal procedures for this product and the options that are specific to it.
•Chapter 10 Mechanism & Functions Overview (not yet issued)
0.2.2 Information on Updating
This manual will be sent to each Service Center as specified below. Revisions must be incorporated correctly to keep the manual up-to-date.
Updating Procedure:
•When the manual is updated, the issue number ‘Ver. 1’ will be changed to Ver. 1.1, Ver. 1.2, and so on.
06/2014 |
Introduction |
|
0.1 Getting to know this Service Manual |
||
0-3 |
0.3 Description for Terminology And Symbols
The terms and symbols used throughout this manual are explained here.
•The terms and symbols used at the beginning of a text are defined as follows:
WARNING
Indicates an imminently hazardous situation, such as death or serious injury if operators do not handle the machine correctly by disregarding the statement.
WARNING
Indicates a potentially hazardous situation, such as death or serious injury if operators do not handle the machine correctly by disregarding the statement.
CAUTION
Indicates a potentially hazardous situation, such as injury or property damage if operators do not handle the machine correctly by disregarding the statement.
Instruction: Used to alert you to a procedure which, if not strictly observed, could result in damage to the machine or equipment.
NOTE: Used when work procedures and rules are emphasized.
Used when other explanations are given.
Used to describe the purposes of Adjustment and Troubleshooting.
REP: Indicates the disassembly/assembly procedure for reference.
ADJ: Indicates the adjustment procedure for reference.
PL: Indicates the parts list for reference.
Terminology
Table 1 Terminology |
|
Terminology |
Description |
Assy |
Means Assembly. |
TEC Value |
Abbreviation of Typical Electricity Consumption, which means the stan- |
dard power consumption. Read as ‘tec’. |
|
Installation of any part other than the ones designated by Xerox shall be strictly prohibited because it cannot be guaranteed in quality and safety.
Important Information Stored Component (ISC)
This component stores all the important customer information that is input after the installation. When performing replacement, follow the procedures in ‘Chapter 4 Disassembly/Assembly and Adjustment’ to replace/discard. Make absolutely sure that no customer information gets leaked outside.
Introduction |
06/2014 |
|
0.3 Description for Terminology And Symbols |
||
0-4 |
Chapter 1 Service Call Procedures
1 Service Call Procedures
1.1 Before Starting the Servicing ……………………………………………………………………….. |
1-3 |
1.2 Service Call Procedure
1.2.2 Service Call Procedure …………………………………………………………………………….. |
1-5 |
|
1.3 |
Detailed Contents of the Service Call ……………………………………………………………. |
1-5 |
1.4 |
TRIM Check List…………………………………………………………………………………………. |
1-6 |
1.5 |
Periodic Replacement Parts/Consumables List ………………………………………………. |
1-6 |
Version 1.0 |
06/2014 |
Service Call Procedures |
WC 5022/5024 |
1-1 |
1.1 Before Starting the Servicing
1.1.1 Safety
To prevent any accident that may occur during a maintenance service, any warning or any caution regarding the servicing must be strictly observed. Do not perform any hazardous operation.
1.Power Supply
To prevent electrical shocks, burns, or injury, etc., be sure to switch OFF the machine and disconnect the plug before starting the maintenance service. If the machine has to be switched ON, such as when measuring the voltage, take extra care not to get an electrical shock.
2.Drive Area
Never inspect, clear or lubricate the drive area such as chain belts, chain wheel or gears during the machine operation.
3.Heavy Parts
Position your hip lower when removing or installing heavy parts.
4.Safety Device
See that safety devices for preventing mechanical accidents, such as fuses, circuit breakers, interlock switches, etc., and those for protecting customers from injury, such as panels and covers, function properly. Modifications that hinder the function of any safety devices are strictly prohibited.
5.Installing and Removing Parts
The edge of parts and covers may be sharp, take care not to touch them. Be careful not to touch those parts, and wipe off any oil that may have adhered to your fingers or hands before servicing. When removing parts, cables, and etc. do not pull them out by force but remove them slowly.
6.CAUTION:
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
7.Specified Tools
Follow the instruction when a tool is specified.
8.Cleaning the Toner and Developer
11.Harmful Laser
The customer or service personnel would not be exposed to any harmful laser during the usual copying or scanning of documents. However, if a customer finds that the lamp that is used for exposing documents is too bright when performing platen copy or scan, it is possible to block the light from the platen glass by covering the portion of the platen document area that is usually not used for copying or scanning documents.
As the toner can be explosive, sweep or brush the spilled toner into a container for collecting the sweepings.
Clean away the remaining toner with a damp cloth or use a standard vacuum cleaner that is toner-tolerant. Never use the customer’s vacuum cleaner.
Do the same when cleaning the Developer because it also contains some toner.
9.Organic Solvents
When using an organic solvent such as the Drum Cleaner or Machine Cleaner, pay attention to the following:
•Ensure good ventilation in the room to prevent too much inhalation of solvent fumes.
•Do not use heated solvent.
•Keep it away from fire.
•Wash your hands thoroughly after use.
10.Modifications to the Machine
Before altering the machine, submit the irregular use license application.
Version 1.0 |
06/2014 |
Service Call Procedures |
1.1 Before Starting the Servicing |
||
WC 5022/5024 |
1-3 |
1.1.2 Things to Take Note When Handling Customer Information
1.Handling of customer’s electronic information — samples of copy/print/received fax (paper data), log files (Activity Report), and etc.
Before you bring back any samples for the purpose of investigation/analysis, always obtain permission from the customer. Make sure to assure them that the data will not be used for any other purpose. When requesting for a retrieval application from the customer, either use the [Data Security Regulations: Annex 15 — Confidential Information/Personal Information Request Form (IS-019)] or use a letterhead that has been specified by the customer after obtaining their agreement.
2.Handling of a PWB, etc. that contains customer information.
Data such as Fax Address Numbers and URLs that are registered in the customer’s machine are all important customer information. These types of information are stored in the PWB, etc. within the machine. Take extra care when handling them.
a.In case of replacements, transfer the data to the new PWB and make sure that all data in the old parts is thoroughly erased before disposing it. Make sure that no important customer information gets leaked. (For details, refer to the preface in Chapters 4 and 5)
b.If a component was replaced and it was not found to be the cause of the malfunction, return it to the machine it came from. (For components that were temporarily installed/removed for troubleshooting, etc. clear the data using the CE Mode, etc.)
3.Security related NVM values that were changed during maintenance.
If any security related NVM values, such as polling, were set for test purposes, make sure you return them to their original values after the test. (E.g.: for the details on polling that is common to all machine types, refer to FTO 2-202)
4.When connecting our company machine to the customer’s network during maintenance, make sure that you have gone through the person-in-charge to obtain permission from the customer’s systems administrator (or person-in-charge) before proceeding.
5.Follow the safety guidelines established within the OpCo and ensure that customer data do not get leaked out when servicing.
1.1.3 Other Precautions
Pay attention to the following when performing maintenance service to avoid wrong or redundant servicing:
1.Reference Materials
Before performing maintenance servicing, read all relevant technical materials such as SB, FTI, or FTO to make a systematic approach.
2.Disassembling
Make sure to check the assembled condition before removing parts or disassembling the machine.
3.Installation/Adjustment
After the installation or adjustment is complete, check that no parts or tools are left inside or on the assemblies before using the machine.
4.Handling of replaced parts/consumables
Make sure that the replaced parts or consumables as well as their packaging materials are collected back to the Service Center.
For the separation and processing methods for the collected items, refer to the Common Technical Information No. 2-027 for all machines.
• Drum Cleaner
WARNING
Never discard the Drum Cleaner into a fire. Always keep it away from open flames to prevent it from catching and causing a fire. Always dispose of the Drum Cleaner after it is completely used up. For recyclable parts, fill the necessary items in the [U-TAG] and perform collection.
5.General Precautions
•Take care not to disturb the customer’s daily work.
•Place a drop cloth or paper on the floor of the service area to keep the site clean.
•Throw any trash generated during the maintenance service into a trash bag and bring them back to the Service Center.
•Record clearly the service details and the consumables and parts replaced at visit in the Machine Service Log.
Service Call Procedures |
06/2014 |
Version 1.0 |
1.1 Before Starting the Servicing |
||
1-4 |
WC 5022/5024 |
1.2.2 Service Call Procedure
1.2.2.1 Initial Actions
1.Ask the operator(s) about the machine condition.
2.Record the billing meter readings.
3.Inspect any error copies, then check the machine.
4.Check the Service Log.
1.2.2.2 When UM is requested, perform the following:
1.Check the problem status by performing the Level 1 Troubleshooting in [Chapter 2 Troubleshooting].
2.Perform the applicable Level 2 Troubleshooting FIP in [Chapter 2 Troubleshooting].
3.If there are no applicable items, troubleshoot by referring to [Chapter 7 BSD].
4.Check the copy quality.
Make several sheets of copies using the Test Chart (499T 00247), then check the quality of the copies for problems.
5.Output the following [Error History Report] and check the [System Fail History] and [Paper Jam History] in order to understand the machine status.
a.Press the <Machine Status> button.
b.Select [Print Report], then press the <OK> button.
c.Select the [Error History Report], then press the<OK> button.
NOTE: When replacing parts that will incur cost to the customer, obtain the customer’s agreement before performing the replacement.
6.Repair all the secondary problems.
7.Perform TRIM Service.
1.2.2.3 When SM is requested, perform the following:
1.Check the copy quality.
Make several sheets of copies using the Test Chart (499T 00247), then check the quality of the copies for problems.
2.Output the [Error History Report] and check the [System Fail History] and [Paper Jam History] in order to understand the machine status.
•For how to output the [Error History Report], refer to [1.2.2.2 When UM is requested, perform the following:].
NOTE: When replacing parts that will incur cost to the customer, obtain the customer’s agreement before performing the replacement.
3.Perform TRIM Service.
1.2.2.4 Final Actions
1.Check overall operation/features.
2.Check the machine exterior and consumables.
3.Train the operator as required.
4.Complete the Service Log and Service Report.
5.Keep the copy samples with the Service Log.
1.3 Detailed Contents of the Service Call
1.3.1 Initial Actions
1.Ask the operator(s) about the machine condition.
•How often and where do paper jams have been occurring recently
•How is the copy quality
2.Record the copy meter readings.
3.Inspect any error copies, then check the machine.
4.Check the print samples from previous service calls and the Service Log.
1.3.2 Checking Reproducibility of Problem
1.Check the problem status by performing the Level 1 Troubleshooting in [Chapter 2 Troubleshooting].
2.Perform the applicable Level 2 Troubleshooting FIP in [Chapter 2 Troubleshooting].
3.If there are no applicable items, troubleshoot by referring to [Chapter 7 BSD].
1.3.3 Checking Copy Quality
1.Make several sheets of copies using the Test Chart (499T 00247), then check the quality of the copies.
1.3.4 TRIM Servicing
Perform TRIM servicing during a service call to maintain the machine performance.
1.Follow the TRIM Check List to perform the required TRIM items.
2.Check for parts that require periodical cleaning/replacement (consumables, parts) by referring to the TRIM Chec List, the Periodic Replacement Parts/Consumables List, and the Maintenance Report, and clean them if necessary. After a replacement, make sure that you enter the CE Mode and use [HFSI Read / Clear] to clear the applicable counter(s).
Version 1.0 |
06/2014 |
Service Call Procedures |
1.2.2 Service Call Procedure |
||
WC 5022/5024 |
1-5 |
1.4TRIM Check List
C:Perform checking. Clean, replace, or feed if necessary.
O:Always perform cleaning and checking.
*: Always perform replacement service at the specified interval.
Table 1 |
||||
Every |
||||
No. |
Servicing Items |
time |
Service Details |
|
1.1 |
Pre-servicing Check |
C |
• |
Activate the machine and check that abnormal |
(Check the machine |
noise is not heard. |
|||
operation sound) |
||||
1.2 |
Pre-servicing Check |
C |
• |
Make several sheets of copies using the Test |
(Copy and print the |
Chart (499T 00247), then check the quality of the |
|||
Test Chart) |
copies. |
|||
2 |
Clean the interior of |
C |
• |
Clean any paper dust and toner residue in the |
the machine |
paper path and on the jam sensor. |
|||
(Clean the paper |
• |
Especially, clean the operation section of the |
||
transport system) |
operator carefully. |
|||
3 |
Cleaning the IIT |
C |
• |
Clean the Platen Glass surface and the Platen |
Cushion with the optical cleaning cloth. |
||||
4 |
Clean the DADF |
C |
• |
Clean the Feed Roll, Nudger Roll, and Retard Roll |
with a cloth that has been wrung dry. |
||||
• |
Clean the DADF Platen Glass with the optical |
|||
cleaning cloth. |
||||
5 |
Safety Check |
O |
• |
Make sure that the power plug is plugged in prop- |
erly. |
||||
• |
Make sure that the power cords are not cracked |
|||
and no wires are exposed. |
||||
• |
Make sure that no extension cord with insufficient |
|||
length or power cord outside the specification, |
||||
such as an off-the-shelf power strip, is being used. |
||||
• |
Make sure that a single socket does not have mul- |
|||
tiple power plugs plugged into it. |
||||
6.1 |
Post-servicing check |
C |
• |
Make several sheets of copies using the Test |
(Copy Quality Check) |
Chart (499T 00247), then check if the quality sat- |
|||
isfies the specification. |
||||
6.2 |
Post-servicing check |
C |
• |
Check the paper feed and abnormal noise. |
(Check the machine |
||||
operation) |
||||
6.3 |
Post-servicing check |
C |
• |
Create the Service Log and Service Report. |
(Check the meter) |
||||
1.5 Periodic Replacement Parts/Consumables List
When servicing, check the number of copies and number of fed sheets for the consumables and parts that require periodical cleaning/replacement. Clean or replace them if necessary. The history can be checked by printing the Maintenance Report or by checking the approriate counter in [HFSI Read / Clear] in CE Mode (6.4.2.9 HFSI Read / Clear).
For the items that cannot be checked in CE Mode, clean or replace them according to the replacement intervals (standard PV).
CAUTION
Do not place the imaging materials, such as the Toner and the Drum, in the car for a long time.
NOTE: Clean the Platen Glass with a Platen Wax Cleaner 499D 00194 (194D) every 10K Feeds.
Table 1
HFSI |
||||
Parts/Consumables Name/ |
[Chain- |
Replacement |
||
No |
PL No. |
Link] |
Interval |
Check the counter |
1 |
Tray 1 Feed No. |
950-803 |
50,000PV |
1 Feed = 1 Count Up. |
Tray 1 Feed Roll / Retard |
Replace both at the same |
|||
Pad |
time. |
|||
(PL 9.2) |
||||
2 |
Tray 2 Feed No. |
950-804 |
300,000PV |
1 Feed = 1 Count Up. |
Tray 2 Feed Roll/Nudger |
Replace all 3 at the same |
|||
Roll/Retard Roll |
time. |
|||
(PL 10.3) |
||||
3 |
Tray 3 Feed No. |
950-808 |
300,000PV |
1 Feed = 1 Count Up. |
Tray 3 Feed Roll/Nudger |
Replace all 3 at the same |
|||
Roll/Retard Roll |
time. |
|||
(PL 11.3) |
||||
4 |
Tray 4 Feed No. |
950-809 |
300,000PV |
1 Feed = 1 Count Up. |
Tray 4 Feed Roll/Nudger |
Replace all 3 at the same |
|||
Roll/Retard Roll |
time. |
|||
(PL 11.3) |
||||
5 |
MSI Feed Count |
950-802 |
50,000PV |
1 Feed = 1 Count Up. |
MSI Feed Roll/MSI Nudger |
Replace all 3 at the same |
|||
Roll/MSI Retard Pad |
time. |
|||
(PL 13.3) |
||||
6 |
Fusing Unit |
950-801 |
175,000PV |
1 pass through the Fusing |
(PL 7.1) |
Unit Exit Sensor = 1 Count |
|||
Up. |
||||
7 |
BTR Unit |
950-800 |
100,000PV |
1 pass through the Fusing |
(PL 6.1) |
Unit Exit Sensor = 1 Count |
|||
Up. |
||||
Service Call Procedures |
06/2014 |
Version 1.0 |
1.4 TRIM Check List |
||
1-6 |
WC 5022/5024 |
Table 1
HFSI |
||||
Parts/Consumables Name/ |
[Chain- |
Replacement |
||
No |
PL No. |
Link] |
Interval |
Check the counter |
8 |
Document Feed No. |
955-806 |
200,000PV |
Replace the Feed Roll, |
DADF Feed Roll/Nudger Roll |
Nudger Roll, and Retard Pad |
|||
(PL 56.5) |
at the same time. |
|||
DADF Retard Pad |
NOTE: Clean the Platen |
|||
(PL 56.13) |
||||
Glass with a Platen Wax |
||||
Cleaner 499D 00914 (194D) |
||||
every 10K Feeds. |
||||
9 |
Toner Cartridge |
— |
9,000PV |
|
(PL 8.1) |
||||
10 |
Low Capacity Toner Car- |
— |
5,000PV |
|
tridge |
||||
(PL 8.1) |
||||
13 |
Drum Cartridge *1 |
950-807 |
343k cycle |
|
(PL 8.1) |
66,000PV |
|||
(22PPM) |
||||
78,000PV |
||||
(24PPM) |
||||
15 |
Cartridge Guide |
— |
300,000PV |
|
(PL 8.2) |
||||
*1 As the PV may differ greatly from the target value depending on the usage conditions, it should only be regarded as a reference value.
Version 1.0 |
06/2014 |
Service Call Procedures |
1.5 Periodic Replacement Parts/Consumables List |
||
WC 5022/5024 |
1-7 |
Chapter 2 Troubleshooting
2 Troubleshooting |
||||||
2.1 Introduction |
CHAIN 10 |
|||||
2.1.1 |
How to Troubleshoot ………………………………………………………………………………… |
2-5 |
010-311 |
Fusing Unit Center Thermistor Defect…………………………………………………….. |
2-27 |
|
2.1.3 |
Glossary …………………………………………………………………………………………………. |
2-5 |
010-312 |
Fusing Unit Rear Thermistor Defect……………………………………………………….. |
2-27 |
|
2.2 Product FIP |
010-320 |
Over Heat Temperature Fail …………………………………………………………………. |
2-28 |
|||
010-327 |
Fusing Unit On Time Fail |
2-28 |
||||
2.2.1 Level 1 FIP |
010-379 |
Fusing Unit Hot Not Ready Return Time Fail…………………………………………… |
2-29 |
|||
010-392 NOHAD Fan Defect |
2-29 |
|||||
2.2.1.1 Level 1 FIP |
2-7 |
|||||
010-602 Over Temp Cooling Mode |
2-30 |
|||||
2.2.2 Level 2 FIP
CHAIN 3
003-500 N-Up NG Out Of Range ……………………………………………………………………….. |
2-9 |
|
003-754 IPS Overrun ……………………………………………………………………………………….. |
2-9 |
|
003-795 AMS NG Out Of Range………………………………………………………………………… |
2-10 |
|
003-942 Not-Supported Doc Size ………………………………………………………………………. |
2-10 |
|
003-956 |
Not-Supported Doc Size ………………………………………………………………………. |
2-11 |
003-963 |
APS NG Out Of Range ………………………………………………………………………… |
2-11 |
003-972 |
1Job Max Page Over …………………………………………………………………………… |
2-12 |
003-973 |
Auto Rotation NG Out Of Range……………………………………………………………. |
2-12 |
CHAIN 4
004-345 HVPS Communication Error …………………………………………………………………. |
2-13 |
CHAIN 5
005-122 DADF Simplex/Side 1 Pre Regi Sensor On Jam ……………………………………… |
2-15 |
005-123 DADF Simplex/Side 1 Regi Sensor On Jam……………………………………………. |
2-15 |
005-125/145 DADF Regi Sensor Off Jam/ DADF Regi Sensor Off Jam on Inverting…. |
2-16 |
005-131/132 DADF Invert Sensor On Jam on Inverting/ DADF Invert Sensor On Jam. |
2-16 |
005-134/139 DADF Invert Sensor Off Jam on Inverting/ DADF Invert Sensor Off Jam. |
2-17 |
005-135 DADF Side 2 Pre Regi Sensor On Jam ………………………………………………….. |
2-17 |
005-136 DADF Side 2 Regi Sensor On Jam………………………………………………………… |
2-18 |
005-147 DADF Pre Regi Sensor Off Jam on Inverting ………………………………………….. |
2-18 |
005-196 Size Mismatch Jam on No Mix-Size ………………………………………………………. |
2-19 |
005-197 Prohibit Combine Size Jam…………………………………………………………………… |
2-19 |
005-198/199 Too Short Size Jam/ Too Long Size Jam …………………………………………. |
2-20 |
005-210 DADF Download Fail …………………………………………………………………………… |
2-20 |
005-275/280 DADF RAM Test Fail/ DADF EEPROM Fail ……………………………………… |
2-21 |
005-305 DADF Feeder Cover Interlock Open………………………………………………………. |
2-21 |
005-500 DADF Download Flash Write Error ………………………………………………………… |
2-22 |
005-907/908/913 DADF Pre Regi Sensor/DADF Regi Sensor/DADF Invert Sensor Static Jam |
|
2-22 |
|
005-940 DADF No Original Fail …………………………………………………………………………. |
2-23 |
005-948 SS-Size Mismatch Jam on No Mix-size ………………………………………………….. |
2-23 |
CHAIN 7
007-270 |
Tray 1 Paper Size Switch Broken ………………………………………………………….. |
2-25 |
007-272 |
Tray 3 Paper Size Switch Broken ………………………………………………………….. |
2-25 |
007-273 |
Tray 4 Paper Size Switch Broken ………………………………………………………….. |
2-26 |
CHAIN 16
016-346 |
Fax Parameter Incorrect ………………………………………………………………………. |
2-31 |
|
016-372 |
File Access Error…………………………………………………………………………………. |
2-31 |
|
016-500 |
Controller Download Flash Write Error …………………………………………………… |
2-32 |
|
016-501 |
Controller Boot Flash Write Error …………………………………………………………… |
2-32 |
|
016-502 |
UI Panel Download Flash Write Error …………………………………………………….. |
2-33 |
|
016-504 |
UI panel Font Download Flash Write Error ……………………………………………… |
2-33 |
|
016-570 No Response from USB-Host for Scan Job …………………………………………….. |
2-34 |
||
016-571 No Response from USB-Host for Print Job……………………………………………… |
2-34 |
||
016-598 E-mail Message Size Over……………………………………………………………………. |
2-35 |
||
016-742/744 |
Download File Error/ Download File Check Sum Error ……………………….. |
2-35 |
|
016-749/799 |
HBPL or XPJL Syntax Error/ Print Instruction Fail ……………………………… |
2-36 |
|
016-759 |
Copy Counter Full ……………………………………………………………………………….. |
2-36 |
|
016-764 SMTP Server Connection Fail……………………………………………………………….. |
2-37 |
||
016-765 SMTP Server Disk Full…………………………………………………………………………. |
2-37 |
||
016-766 SMTP Server Limit Over ………………………………………………………………………. |
2-38 |
||
016-768 SMTP Sender Address Error ………………………………………………………………… |
2-38 |
||
016-776 |
Marker Code Detection Fail ………………………………………………………………….. |
2-39 |
|
016-781 SMTP Server Refusal ………………………………………………………………………….. |
2-39 |
||
016-981 EPC Memory Full………………………………………………………………………………… |
2-40 |
||
016-982 SCAN Memory Full ……………………………………………………………………………… |
2-40 |
||
016-985 Max Attachment Size Over …………………………………………………………………… |
2-41 |
CHAIN 17
017-745 SMB Size Over……………………………………………………………………………………. |
2-43 |
CHAIN 24
024-365 Image Output FIFO Error ……………………………………………………………………… |
2-45 |
||
024-910/911/915 Tray 1/Tray 2/MSI Paper Length Mismatch ………………………………… |
2-45 |
||
024-912 Tray 3 |
Paper Length Mismatch ……………………………………………………………… |
2-46 |
|
024-913 Tray 4 |
Paper Length Mismatch ……………………………………………………………… |
2-46 |
|
024-946 Tray 1 |
Unknown Paper Size …………………………………………………………………. |
2-47 |
|
024-947 Tray 2 |
Unknown Paper Size …………………………………………………………………. |
2-47 |
|
024-948 Tray 3 |
Unknown Paper Size …………………………………………………………………. |
2-48 |
|
024-949 Tray 4 |
Unknown Paper Size …………………………………………………………………. |
2-48 |
|
024-950 |
Tray 1 No Paper………………………………………………………………………………….. |
2-49 |
|
024-951 |
Tray 2 No Paper………………………………………………………………………………….. |
2-49 |
|
024-952 |
Tray 3 No Paper………………………………………………………………………………….. |
2-50 |
|
024-953 |
Tray 4 No Paper………………………………………………………………………………….. |
2-50 |
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
WC 5022/5024 |
2-1 |
024-954 MSI No Paper …………………………………………………………………………………….. |
2-51 |
|
024-958/959/960 MSI/Tray 1/Tray 2 Paper Size Mismatch ……………………………………. |
2-51 |
|
024-961 |
Tray 3 Paper Size Mismatch…………………………………………………………………. |
2-52 |
024-962 |
Tray 4 Paper Size Mismatch…………………………………………………………………. |
2-52 |
024-965 |
APS NG Unselected ……………………………………………………………………………. |
2-53 |
024-966 |
APS NG Permission Denied …………………………………………………………………. |
2-53 |
CHAIN 26
026-718 |
D-Fax Instruction Fail…………………………………………………………………………… |
2-55 |
026-737 |
Network Error……………………………………………………………………………………… |
2-55 |
CHAIN 27
027-518 |
Forwarding Login Error ………………………………………………………………………… |
2-57 |
027-520 SMB Forwarding Bad Volume……………………………………………………………….. |
2-57 |
|
027-522 |
Forwarding Access Error ……………………………………………………………………… |
2-58 |
027-528 |
SMB Disk full………………………………………………………………………………………. |
2-58 |
027-543 SMB Forwarding Bad Address………………………………………………………………. |
2-59 |
|
027-779 |
SMTP Server Login Error……………………………………………………………………… |
2-59 |
CHAIN 33
033-313 Fax Board Communication Fail……………………………………………………………… |
2-61 |
|
033-316 Fax Box NVM Data Defect……………………………………………………………………. |
2-61 |
|
033-325 Modem No Response ………………………………………………………………………….. |
2-62 |
|
033-326 |
Fax Controller File Broken ……………………………………………………………………. |
2-62 |
033-503 Receive T1 Time Out …………………………………………………………………………… |
2-63 |
|
033-504 T2 Time Out ……………………………………………………………………………………….. |
2-63 |
|
033-505 T5 Time Out ……………………………………………………………………………………….. |
2-64 |
|
033-506 DCN Receive ……………………………………………………………………………………… |
2-64 |
|
033-507 |
Unable to receive by remote …………………………………………………………………. |
2-65 |
033-509 DIS DCS Illegal Command Receive ………………………………………………………. |
2-65 |
|
033-510 |
Fallback Error……………………………………………………………………………………… |
2-66 |
033-517 Timeout ECM Between Frame………………………………………………………………. |
2-66 |
|
033-526 ECM Send EOR-Q Send ……………………………………………………………………… |
2-67 |
|
033-529 RTN Receive………………………………………………………………………………………. |
2-67 |
|
033-531 DM Prevention Function Receive Refuse ……………………………………………….. |
2-68 |
|
033-532 Illegal Command Received …………………………………………………………………… |
2-68 |
|
033-541 |
No Destination Specified………………………………………………………………………. |
2-69 |
033-547 Cancel……………………………………………………………………………………………….. |
2-69 |
|
033-548 No Manual Send Line Job Cancel …………………………………………………………. |
2-70 |
|
033-549 |
Fax Service Disabled …………………………………………………………………………… |
2-70 |
033-550 Phone Book Disabled ………………………………………………………………………….. |
2-71 |
|
033-567 Fax AddressInfo Sum Check Fail ………………………………………………………….. |
2-71 |
|
033-572 Fax Communication Management Report Full ………………………………………… |
2-72 |
|
033-577 |
Control Channel Synchronization Error ………………………………………………….. |
2-72 |
033-578 Primary Channel Off Time Out………………………………………………………………. |
2-73 |
|
033-711 |
Fax File System Error ………………………………………………………………………….. |
2-73 |
033-712 |
Fax Flash Full …………………………………………………………………………………….. |
2-74 |
033-725 In receive, memory full (under THRESH_MEMRX) ………………………………….. |
2-74 |
|
033-753 Fax Scan Page Full……………………………………………………………………………… |
2-75 |
CHAIN 34
034-522 |
No manual send Line …………………………………………………………………………… |
2-77 |
034-550 |
Fax Board Loader Download Fail ………………………………………………………….. |
2-77 |
034-711 Fax Send Count Limit…………………………………………………………………………… |
2-78 |
|
034-726 |
Fax Calling Table Full ………………………………………………………………………….. |
2-78 |
034-746 |
Line Connection Fail ……………………………………………………………………………. |
2-79 |
034-752 |
Dial Busy ……………………………………………………………………………………………. |
2-79 |
034-757 Fax Document Does Not Delete ……………………………………………………………. |
2-80 |
|
034-761 |
Fax Invalid Address book Data are Registered………………………………………… |
2-80 |
034-765 |
Fax Report Disabled ……………………………………………………………………………. |
2-81 |
CHAIN 35
035-550 FAX Board Download Flash Write Error …………………………………………………. |
2-83 |
|
035-703 DCN Received at Phase B……………………………………………………………………. |
2-83 |
|
035-704 |
Not Send Ability…………………………………………………………………………………… |
2-84 |
035-708 Post Message Resend Over …………………………………………………………………. |
2-84 |
|
035-728 G3 EOL Not Receive……………………………………………………………………………. |
2-85 |
|
035-741 ECM Phase Timeout……………………………………………………………………………. |
2-85 |
|
035-748 Fax Card Stopped ……………………………………………………………………………….. |
2-86 |
|
035-758 |
Fax Document does not exist………………………………………………………………… |
2-86 |
035-759 |
Fax Unable to Cancel Operation……………………………………………………………. |
2-87 |
035-761 |
Fax File Open Error……………………………………………………………………………… |
2-87 |
CHAIN 36
036-506 |
V8 Error……………………………………………………………………………………………… |
2-89 |
036-550 FAX Board Loader Download Flash Write Error ………………………………………. |
2-89 |
|
036-700 Fax Board Unable Communication ………………………………………………………… |
2-90 |
|
036-740 |
Fax Board Busy…………………………………………………………………………………… |
2-90 |
036-777 |
Control Channel Off Time Out……………………………………………………………….. |
2-91 |
036-796 |
Fax Document Mix Fail ………………………………………………………………………… |
2-91 |
CHAIN 41
041-210/211 STM NVM Out-Of-Order/ STM NVM R/W Error…………………………………. |
2-93 |
CHAIN 42
042-325/614 Main Motor Rotation Error/ Main Motor Rotation Warning …………………… |
2-95 |
|
042-400 |
Smell Life Over……………………………………………………………………………………. |
2-95 |
042-608 |
Voc Life Over ……………………………………………………………………………………… |
2-96 |
CHAIN 45
045-310 |
Image Ready Error………………………………………………………………………………. |
2-97 |
045-313 |
IOT Logic Fail……………………………………………………………………………………… |
2-97 |
CHAIN 47
047-218 MCU-2TM Communication Error……………………………………………………………. |
2-99 |
CHAIN 61
061-321 |
ROS Motor Fail …………………………………………………………………………………… |
2-101 |
061-325 |
No SOS Fail ……………………………………………………………………………………….. |
2-101 |
CHAIN 62
062-277 DADF Communication Fail……………………………………………………………………. |
2-103 |
|
062-300 |
Platen I/L Open …………………………………………………………………………………… |
2-103 |
062-311 |
IIT Software Logic Fail …………………………………………………………………………. |
2-104 |
062-360 |
Carriage Position Fail…………………………………………………………………………… |
2-104 |
062-371/380 Lamp Illumination Fail/ AGC Fail……………………………………………………… |
2-105 |
|
062-386 |
AOC Fail…………………………………………………………………………………………….. |
2-106 |
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
2-2 |
WC 5022/5024 |
062-389 |
Carriage Over Run Fail (Scan End Side)………………………………………………… |
2-106 |
062-396 |
CCD Cable Connection Fail………………………………………………………………….. |
2-107 |
CHAIN 71
071-105 Regi Sensor On Jam (Tray 1) ……………………………………………………………….. |
2-109 |
CHAIN 72
072-102 Feed Out Sensor 2 On Jam ………………………………………………………………….. |
2-111 |
||
072-105 Regi Sensor On Jam (Tray 2) ……………………………………………………………….. |
2-111 |
||
072-210 |
Tray 2 |
Lift Up Fail………………………………………………………………………………… |
2-112 |
072-212 Tray 2 |
Size Sensor Broken …………………………………………………………………… |
2-112 |
|
072-215 |
MCU-STM Communication Fail …………………………………………………………….. |
2-113 |
|
072-461 |
STM NVM Out-Of-Order ………………………………………………………………………. |
2-113 |
|
072-470 |
STM NVM R/W Error …………………………………………………………………………… |
2-114 |
CHAIN 73
073-102 |
Feed Out Sensor 3 On Jam (Tray 3) ……………………………………………………… |
2-115 |
073-104 |
Feed Out Sensor 2 On Jam (Tray 3) ……………………………………………………… |
2-115 |
073-105 |
Regi Sensor On Jam (Tray 3) ……………………………………………………………….. |
2-116 |
073-210 |
Tray 3 Lift Up Fail………………………………………………………………………………… |
2-116 |
CHAIN 74
074-101 Feed Out Sensor 4 |
On Jam (Tray 4) ……………………………………………………… |
2-117 |
|
074-102 |
Feed Out Sensor 3 |
On Jam (Tray 4) ……………………………………………………… |
2-117 |
074-104 |
Feed Out Sensor 2 |
On Jam (Tray 4) ……………………………………………………… |
2-118 |
074-105 |
Regi. Sensor On Jam (Tray 4) ………………………………………………………………. |
2-118 |
|
074-210 |
Tray 4 Lift Up Fail………………………………………………………………………………… |
2-119 |
CHAIN 75
075-135 Regi Sensor On Jam (MSI)…………………………………………………………………… |
2-121 |
CHAIN 77
077-101 Regi Sensor Off Jam……………………………………………………………………………. |
2-123 |
|
077-103 |
Fusing Unit Exit Sensor Off Jam (Long) …………………………………………………. |
2-123 |
077-104 |
Fusing Unit Exit Sensor Off Jam (Short)…………………………………………………. |
2-124 |
077-106 Fusing Unit Exit Sensor On Jam……………………………………………………………. |
2-124 |
|
077-129 Regi Sensor On Jam (Duplex Wait)……………………………………………………….. |
2-125 |
|
077-211 2TM Type Error……………………………………………………………………………………. |
2-125 |
|
077-212 |
Tray Module Reset Fail………………………………………………………………………… |
2-126 |
077-300 Front Cover Open ……………………………………………………………………………….. |
2-126 |
|
077-301 Left Hand Cover Open …………………………………………………………………………. |
2-127 |
|
077-305 2TM Cover Open ………………………………………………………………………………… |
2-127 |
|
077-309 STM Cover Open ………………………………………………………………………………… |
2-128 |
|
077-900/901/904 Regi Sensor/Fusing Unit Exit Sensor/Feed Out Sensor 2 Static Jam |
2-128 |
|
077-905 Feed Out Sensor 3 Static Jam………………………………………………………………. |
2-129 |
|
077-906 |
Feed Out Sensor 4 Static Jam………………………………………………………………. |
2-129 |
CHAIN 92
092-660/668 ATC Amplitude Fail/ ATC Average Fail…………………………………………….. |
2-135 |
|
092-661 |
Temperature Sensor Fail ……………………………………………………………………… |
2-135 |
092-910 |
ATC Sensor Fail………………………………………………………………………………….. |
2-136 |
CHAIN 93
093-312 |
Toner Dispense Motor Rotation Fail ………………………………………………………. |
2-137 |
093-400 Toner Near Empty……………………………………………………………………………….. |
2-137 |
|
093-406 |
Toner Pre Near Empty …………………………………………………………………………. |
2-138 |
093-912 |
Toner Empty……………………………………………………………………………………….. |
2-138 |
093-956 |
Drum New CRU Installation Fail ……………………………………………………………. |
2-139 |
093-959 |
Drum New CRU Installation Fail Exceeds Thresholding Times ………………….. |
2-139 |
CHAIN 116
116-317 |
Configuration NG ………………………………………………………………………………… |
2-141 |
116-321 |
Controller Logic Fail …………………………………………………………………………….. |
2-141 |
116-323 |
Controller NVM Data Defect………………………………………………………………….. |
2-142 |
116-324 |
Exception Fail……………………………………………………………………………………… |
2-142 |
116-334 NVM Data Mismatch ……………………………………………………………………………. |
2-143 |
|
116-377 |
IIT Interrupt Timeout…………………………………………………………………………….. |
2-143 |
116-386 USB Host Terminal Unknown Device Connection Fail ……………………………… |
2-144 |
|
116-747 |
Invalid Page Margin …………………………………………………………………………….. |
2-144 |
CHAIN 117
117-327 Controller Extension Card NVM Data Defect…………………………………………… |
2-145 |
CHAIN 123
123-314 UI Panel Communication Fail………………………………………………………………… |
2-147 |
CHAIN 124
124-311 Serial Number Fail ……………………………………………………………………………….. |
2-149 |
CHAIN 127
127-396 E-mail Generate Fail ……………………………………………………………………………. |
2-151 |
CHAIN 133
133-226 Fax Country or Clock Not Set ……………………………………………………………….. |
2-153 |
CHAIN 134
134-210 |
Fax Data Parameter Error…………………………………………………………………….. |
2-155 |
134-211 |
Fax Board Failure………………………………………………………………………………… |
2-155 |
2.2.3 Other Failure FIP
2.2.3.1 AC Power FIP……………………………………………………………………………………….. |
2-157 |
|
2.2.3.2 |
+5VDC Power FIP…………………………………………………………………………………. |
2-157 |
2.2.3.3 |
+24VDC Power FIP……………………………………………………………………………….. |
2-158 |
2.2.4 Generic FIP
CHAIN 91 |
2.2.4.1 |
Reflective Sensor Failure FIP………………………………………………………………….. |
2-159 |
||
091-401/402 |
Drum Cartridge Quality Life Over/ Drum Cartridge Life Over ………………. |
2-131 |
2.2.4.2 |
Permeable Sensor Failure FIP ………………………………………………………………… |
2-159 |
091-406/424 |
Drum Cartridge Normal Life Over/ Drum Cartridge Abnormal Life Over… |
2-131 |
2.2.4.3 |
Switch (Normal/Open) Failure FIP …………………………………………………………… |
2-160 |
091-430 |
Drum Cartridge Life End ………………………………………………………………………. |
2-132 |
2.2.4.4 |
Solenoid/Clutch Not Energized Failure FIP……………………………………………….. |
2-160 |
091-440 |
Drum Cartridge Pre Near End……………………………………………………………….. |
2-132 |
2.2.4.5 |
Solenoid/Clutch Left Energized Failure FIP ………………………………………………. |
2-161 |
091-441 |
Drum Cartridge Near End …………………………………………………………………….. |
2-133 |
2.2.4.6 |
Motor Does Not Rotate Failure FIP ………………………………………………………….. |
2-161 |
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
|||
WC 5022/5024 |
2-3 |
2.2.4.7 |
Motor Left Running Failure FIP ……………………………………………………………….. |
2-162 |
2.2.4.8 |
NIP/RELEASE SOLENOID Not Energized Failure FIP……………………………….. |
2-162 |
2.3 NET System Fault Check
2.3.1 |
Interface (Physical/Logical) ……………………………………………………………………….. |
2-165 |
2.3.2 |
‘Cannot connect to the network’ or ‘Print is not found from the PC’ …………………. |
2-165 |
2.3.3 |
No output is available, no data is printed …………………………………………………….. |
2-166 |
2.3.4 |
Printing can be performed but abnormally …………………………………………………… |
2-167 |
2.3.5 |
Network-Related Details Check Flow………………………………………………………….. |
2-167 |
2.4 Software Download
2.4.1 Software Download ………………………………………………………………………………….. |
2-169 |
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
2-4 |
2.1.1 How to Troubleshoot
Level 1 Troubleshooting:
•Level 1 Troubleshooting (Level 1 FIP) is the first step to diagnose a problem. Level 1 FIP asks you whether any Fault Code and other problematic symptoms exist, guiding you to Level 2 Troubleshooting or BSD to resolve the problem.
Level 2 Troubleshooting:
•Level 2 Troubleshooting is a diagnostic procedure of separating a problem by Fault Code, document/paper jam and other problematic symptoms. Performing a FIP or an appropriate procedure in the Check Procedure enables you to discover causes of a problem in a short period of time.
How to proceed with troubleshooting and Cautions:
•First, perform Level 1 FIP to categorize a problem. Second, proceed to an appropriate Level 2 FIP or BSD to resolve the problem. To find the causes of the problem using FIP or Check Procedure etc., thoroughly read the instructions and follow the procedure properly. Sometimes, when two or more causes exist, they cannot be identified at once, so the same FIP should be repeated. In this case, pay attention to a different judgment made in the process of the same FIP.
•For source voltage related problems, such as being unable to power up the machine, refer to ‘Other Failure FIP’ to proceed with the troubleshooting.
•The Check Procedure for general electrical parts (Motor, Solenoid/Clutch, Switch, Sensor etc.) may not be shown in each troubleshooting for some cases. In such cases, proceed to troubleshoot by referring to ‘Generic FIP’.
2.1.3 Glossary
The following terminology are used throughout the troubleshooting section. The meaning of these terminology must be fully understood when performing problem analysis.
Common terms:
•Fault Code
This 6-digit code appears when the machine has found problems.
•Actuate (Deactuate)
To mechanically push (release) the Actuator of the switch or the connected mechanical linkage.
•Block
To place a sheet of document or paper on the photo sensor surface for detection.
•Check
To visually check for operation failure of parts such as relay or mechanical linkage, and the failure status of the parts.
•Enter the CE Mode
To enter the CE Mode by following the procedure described in ‘How to Enter/Exit the CE Mode’ of Chapter 6.
•Check the connection for short circuit
Turn the power OFF. Measure the resistance between the wire and the frame using the ohm range of a tester.
•Check the connection for open circuit
Turn the power OFF. Measure the resistance between both ends of the wire using the ohm range of a tester.
•Input Check [xxx-xxx]/Output Check [xxx-xxx]
To enter the Component Check by following the procedure described in ‘How to Use the CE Mode’ of Chapter 6.
•Analog Monitor [xxx-xxx]
To enter the Analog Monitor by following the procedure described in ‘How to Use the CE Mode’ of Chapter 6.
•Check the voltage level
Table 1 |
||
Voltage |
Level |
Range |
+3.3VDC |
(H) |
+3.2 to +3.6VDC |
(L) |
0.0 to +1.0VDC |
|
+5VDC |
(H) |
+4.8 to +5.4VDC |
(L) |
0.0 to +1.0VDC |
|
+24VDC |
(H) |
+23.3 to +25.7VDC |
(L) |
0.0 to +3.0VDC |
|
•PL 4.2
Refer to PL 4.2 in Chapter 5 Parts List.
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
2.1.1 How to Troubleshoot |
||
WC 5022/5024 |
2-5 |
•CH 6.2 Zone J4
Refer to Chain 6.2 Zone J4 in Chapter 7 BSD.
•REP 4.1.3
Refer to REP 4.1.3 in Chapter 4.
•ADJ 4.1.3
Refer to ADJ 4.1.3 in Chapter 4.
•Replace the parts in sequence
When it is impossible to analyze causes of a problem further, replace the parts in sequence. The part with a higher replacement frequency or higher possibility of causing a problem is listed first for replacement.
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
|
2.1.3 Glossary |
||
2-6 |
2.2.1.1 Level 1 FIP
Procedure
Ask the operator about the problem. Did the operator operate the machine correctly?
YN
Explain the correct way to operate the machine to the operator.
Output all jobs that are stored in the memory. Turn the power OFF and ON. Is the UI display normal?
YN
Refer to [BSD (CH2.1)] and [2.2.3 Other Failure FIP] to repair the malfunction in UI display.
Check the Shutdown History. Refer to [6.5.2.1 Shutdown History] to display the Fault Code on the UI. Is the Fault Code displayed on the UI?
YN
Refer to [Troubleshooting] in the User Guide and repair the following errors.
•Problems With Hardware
•Problems With Image Quality
•Problems With Copy
•Problems With Printer
•Problems With Scanner
•Problems With Network
•In Case of Paper Jam
•In Case of Document Jam
Proceed to Level 2 Troubleshooting and perform the applicable FIP.
Version 1.0 |
06/2014 |
WC 5022/5024 |
2-7 |
Status Indicator RAPs
2.2.1.1 Level 1 FIP
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
2.2.1.1 Level 1 FIP |
||
2-8 |
WC 5022/5024 |
003-500 N-Up NG Out Of Range
BSD-ON:-
During 2-Up or 4-Up, the reduce/enlarge ration was not within the range of 25 to 400%.
Cause/Action
Press [Stop] on the UI Panel and change the settings.
003-754 IPS Overrun
BSD-ON:-
The IPS processing has overtook the Scan processing.
Cause/Action
This might be avoided by setting the R/E ratio to 99% or 101%. If this occurs frequently, obtain the document from the User and contact the Support Department for assistance.
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
003-500 N-Up NG Out Of Range |
||
WC 5022/5024 |
2-9 |
003-795 AMS NG Out Of Range
BSD-ON:-
When [Reduce/Enlarge] is set to [Auto], the reduce/enlarge ratio was not within the range of 50 to 200%.
003-942 Not-Supported Doc Size
BSD-ON:-
During DADF Scan of a Copy, Scan and Fax sending Job, an unsupported document size was detected.
Cause/Action
Press [Stop] on the UI Panel and change the settings.
NOTE: When performing the operation again, the same Fault will occur if the user had proceeded without changing the settings.
Cause/Action
1.Press [Stop] on the UI Panel.
2.Check the setting of the document size group.
3.Check whether the document size is a supported size.
4.If the document size is a supported size, the DADF might have malfunctioned. Refer to following FIP to check the DADF.
•005-196 (Size Mismatch Jam on No Mix-size)
•005-948 (SS-Size Mismatch Jam on No Mix-size)
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
003-795 AMS NG Out Of Range |
||
2-10 |
WC 5022/5024 |
003-956 Not-Supported Doc Size
BSD-ON:-
During Platen Scan, an unsupported document size was detected.
Cause/Action
Press [Stop] on the UI Panel and change the document.
NOTE: When performing the operation again, the same Fault will occur if the user had proceeded without changing the document.
003-963 APS NG Out Of Range
BSD-ON:-
During Copy Job, when APS is selected, the image size obtained from document size x reduce/enlarge ratio was detected to be larger than the largest Standard Paper Size.
Cause/Action
Press [Stop] on the UI Panel and change the settings.
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
003-956 Not-Supported Doc Size |
||
WC 5022/5024 |
2-11 |
003-972 1Job Max Page Over
BSD-ON:-
During Copy Job or Scan Job, the number of pages that can be scanned has been exceeded.
Cause/Action
Press [Stop] on the UI Panel and reduce the number of document pages.
003-973 Auto Rotation NG Out Of Range
BSD-ON:-
During Copy Job, the following conditions were met.
•Rotation is required.
•The length of the image obtained by document x reduce/enlarge ratio is longer than 297 mm.
Cause/Action
Press [Stop] on the UI Panel and change the reduce/enlarge ratio.
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
003-972 1Job Max Page Over |
||
2-12 |
WC 5022/5024 |
004-345 HVPS Communication Error
BSD-ON: CH9.1
Communication failure between the ESS/MCU PWB and the HVPS was detected.
Cause/Action
1.Turn the power OFF and ON.
2.Turn OFF the power and check the connection between the HVPS J500 and the ESS/ MCU PWB J402 for open circuit, short circuit, and poor contact.
3.If no problem is found, replace the following parts in sequence:
•HVPS (PL 18.3)
•ESS/MCU PWB (PL 18.3)
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
004-345 HVPS Communication Error |
||
WC 5022/5024 |
2-13 |
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
004-345 HVPS Communication Error |
||
2-14 |
WC 5022/5024 |
005-122 DADF Simplex/Side 1 Pre Regi Sensor On Jam
BSD-ON: CH5.4
•After Pre-Feed started for the first sheet (DADF Feed Motor On (CW)) in Simplex and Duplex, the DADF Pre Regi Sensor did not turn ON within the specified time.
•After Pre-Feed started for the second sheet onwards (DADF Feed Motor On (CW)) in Duplex, the DADF Pre Regi Sensor did not turn ON within the specified time.
Cause/Action
Check the following:
•Transportation failure due to foreign substance on the document path.
•The surface of the Feed Roll and Nudger Roll for foreign substances.
•The surface of the Feed Roll and Nudger Roll for wear.
•The DADF Pre Regi Sensor (Input Check [005-206]) for operation failure. (PL 56.14)
•The DADF Feed Clutch (Output Check [005-062]) for operation failure. (PL 56.7)
•The DADF Feed Motor (Output Check [005-008]) for operation failure. (PL 56.6)
•The Drive Gear for wear and damage.
If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
005-123 DADF Simplex/Side 1 Regi Sensor On Jam
BSD-ON: CH5.5, CH5.4
The DADF Regi Sensor does not turn ON within the specified time after the DADF Pre Regi Sensor On.
Cause/Action
Check the following:
•Transportation failure due to foreign substance on the document path.
•The surface of the Takeaway Roll and Regi Roll for foreign substances.
•The surface of the Takeaway Roll and Regi Roll for wear.
•The DADF Regi Sensor (Input Check [005-110]) for operation failure. (PL 56.14)
•The DADF Pre Regi Sensor (Input Check [005-206]) for operation failure. (PL 56.14)
•The DADF T/A Clutch (Output Check [005-098]) for operation failure. (PL 56.7)
•The DADF Feed Motor (Output Check [005-008]) for operation failure. (PL 56.6)
•The Drive Gear for wear and damage.
If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
005-122 DADF Simplex/Side 1 Pre Regi Sensor On |
||
WC 5022/5024 |
2-15 |
005-125/145 DADF Regi Sensor Off Jam/ DADF Regi Sensor Off Jam on Inverting
BSD-ON: CH5.5, CH5.4
[DADF Regi Sensor Off Jam]
After the DADF Pre Regi Sensor turned OFF at Scan operation, the DADF Regi Sensor did not turn OFF within the specified time.
[DADF Regi Sensor Off Jam on Inverting]
After the DADF Pre Regi Sensor turned OFF at Invert operation, the DADF Regi Sensor did not turn OFF within the specified time.
005-131/132 DADF Invert Sensor On Jam on Inverting/ DADF Invert Sensor On Jam
BSD-ON: CH5.5, CH5.4
[DADF Invert Sensor On Jam on Inverting]
After the DADF Regi Sensor turned ON at Invert operation, the DADF Invert Sensor did not turn ON within the specified time.
[DADF Invert Sensor On Jam]
After the DADF Regi Sensor turned ON in the Scan operation, the DADF Invert Sensor did not turn ON within the specified time.
Cause/Action
Check the following:
•Transportation failure due to foreign substance on the document path.
•The surface of the Regi Roll, Out Roll, and Exit Roll for foreign substances.
•The surface of the Regi Roll, Out Roll, and Exit Roll for wear.
•The DADF Regi Sensor (Input Check [005-110]) for operation failure. (PL 56.14)
•The DADF Pre Regi Sensor (Input Check [005-206]) for operation failure. (PL 56.14)
•The DADF Feed Motor (Output Check [005-008]) for operation failure. (PL 56.6)
•The Drive Gear for wear and damage.
If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
Cause/Action
Check the following:
•Transportation failure due to foreign substance on the document path.
•The surface of the Out Roll for foreign substances.
•The surface of the Out Roll for wear
•The DADF Invert Sensor (Input Check [005-211]) for operation failure. (PL 56.10)
•The DADF Regi Sensor (Input Check [005-110]) for operation failure. (PL 56.14)
•The DADF Feed Motor (Output Check [005-008]) for operation failure. (PL 56.6)
•The Drive Gear for wear and damage.
If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
005-125/145 DADF Regi Sensor Off Jam/ DADF Regi |
||
2-16 |
WC 5022/5024 |
005-134/139 DADF Invert Sensor Off Jam on Inverting/ DADF Invert Sensor Off Jam
BSD-ON: CH5.5, CH5.4
[DADF Invert Sensor Off Jam on Inverting]
During the Invert operation where there is a next document, after the DADF Regi Sensor turned OFF, the DADF Invert Sensor did not turn OFF within the specified time.
[DADF Invert Sensor Off Jam]
During the Simplex and Duplex Scan operation, after the DADF Regi Sensor turned OFF, the DADF Invert Sensor did not turn OFF within the specified time.
Cause/Action
Check the following:
•Transportation failure due to foreign substance on the document path.
•The surface of the Out Roll and Exit Roll for foreign substances.
•The surface of the Out Roll and Exit Roll for wear.
•The DADF Invert Sensor (Input Check [005-211]) for operation failure. (PL 56.10)
•The DADF Regi Sensor (Input Check [005-110]) for operation failure. (PL 56.14)
•The DADF Feed Motor (Output Check [005-008]) for operation failure. (PL 56.6)
•The Exit Pinch Roll for operation failure (including for the operation failure of the Exit Nip Release Solenoid (Output Check [005-072])). (PL 56.7)
•The Drive Gear for wear and damage.
If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
005-135 DADF Side 2 Pre Regi Sensor On Jam
BSD-ON: CH5.5, CH5.4
After the DADF Feed Motor started the reverse rotation at Invert operation, the DADF Pre Regi Sensor did not turn ON within the specified time.
Cause/Action
Check the following:
•Transportation failure due to foreign substance on the document path.
•The surface of the Exit Roll for foreign substances.
•The surface of the Exit Roll for wear
•The DADF Pre Regi Sensor (Input Check [005-206]) for operation failure. (PL 56.14)
•The DADF Feed Motor (Output Check [005-048]) for operation failure. (PL 56.6)
•The Exit Pinch Roll for operation failure (including for the operation failure of the Exit Nip Release Solenoid (Output Check [005-072])). (PL 56.7)
•The Drive Gear for wear and damage.
If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
005-134/139 DADF Invert Sensor Off Jam on Invert- |
||
WC 5022/5024 |
2-17 |
005-136 DADF Side 2 Regi Sensor On Jam
BSD-ON: CH5.5, CH5.4
After the DADF Pre Regi Sensor turned ON at Invert operation, the DADF Regi Sensor did not turn ON within the specified time.
005-147 DADF Pre Regi Sensor Off Jam on Inverting
BSD-ON: CH5.5, CH5.4
After the DADF Feed Motor started the reverse rotation at Invert operation, the DADF Pre Regi Sensor did not turn OFF within the specified time.
Cause/Action
Check the following:
•Transportation failure due to foreign substance on the document path.
•The surface of the Exit Roll, Takeaway Roll, and Regi Roll for foreign substances.
•The surface of the Exit Roll, Takeaway Roll, and Regi Roll for wear.
•The DADF Regi Sensor (Input Check [005-110]) for operation failure. (PL 56.14)
•The DADF Pre Regi Sensor (Input Check [005-206]) for operation failure. (PL 56.14)
•The DADF Feed Motor (Output Check [005-008]) for operation failure. (PL 56.6)
•The DADF T/A Clutch (Output Check [005-098]) for operation failure. (PL 56.7)
•The Exit Pinch Roll for operation failure (including for the operation failure of the Exit Nip Release Solenoid (Output Check [005-072])). (PL 56.7)
•The Drive Gear for wear and damage.
If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
Cause/Action
Check the following:
•Transportation failure due to foreign substance on the document path.
•The surface of the Exit Roll, Takeaway Roll, Regi Roll, and Out Roll for foreign substances.
•The surface of the Exit Roll, Takeaway Roll, Regi Roll, and Out Roll for wear.
•The DADF Pre Regi Sensor (Input Check [005-206]) for operation failure. (PL 56.14)
•The DADF Feed Motor (Output Check [005-048/008] (CCW/CW)) for operation failure. (PL 56.6)
•The Exit Pinch Roll for operation failure (including for the operation failure of the Exit Nip Release Solenoid (Output Check [005-072])). (PL 56.7)
•The Drive Gear for wear and damage.
If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
005-136 DADF Side 2 Regi Sensor On Jam |
||
2-18 |
WC 5022/5024 |
005-196 Size Mismatch Jam on No Mix-Size
BSD-ON: CH5.4, CH5.2
The 2nd sheet or later of the document was detected to be of a different size conpared to the 1st sheet (the length of the document’s 2nd sheet or later in SS direction is longer).
Cause/Action
1.Check the size of the document that was fed by the User.
2.If the error is not cleared, check the following:
•The DADF Pre Regi Sensor (Input Check [005-206]) for operation failure. (PL 56.14)
•The Document Tray Size Sensor 1/2 (Input Check [005-221/222]) for operation failure. (PL 56.11)
3.If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
005-197 Prohibit Combine Size Jam
BSD-ON: CH5.4
A Mixed Size document was detected.
Cause/Action
Explain to the User that Mixed Size is not supported.
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
005-196 Size Mismatch Jam on No Mix-Size |
||
WC 5022/5024 |
2-19 |
005-198/199 Too Short Size Jam/ Too Long Size Jam
BSD-ON: CH5.4, CH5.2
[Too Short Size Jam]
It was detected that the document length in Slow Scan direction is shorter than the specifications (Simpex: 85 mm, Duplex: 110 mm).
[Too Long Size Jam]
It was detected that the document length in Slow Scan direction is at the specifications (Simpex: 1275 mm, Duplex: 480.1 mm) or longer.
Cause/Action
Check the size of the document that was fed by the user. If it is within the permitted length for DADF transport, check the following:
•The DADF Pre Regi Sensor (Input Check [005-206]) for operation failure. (PL 56.14)
•The Document Tray Size Sensor 1/2 (Input Check [005-221/222]) for operation failure. (PL 56.11)
If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
005-210 DADF Download Fail
BSD-ON: CH1.3
When the IISS starts up (including at Power ON/Sleep recovery), it was detected that the DADF is in Download Mode.
Cause/Action
Perform the DADF software download.
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
005-198/199 Too Short Size Jam/ Too Long Size Jam |
||
2-20 |
WC 5022/5024 |
005-275/280 DADF RAM Test Fail/ DADF EEPROM Fail
BSD-ON: CH1.3
[DADF RAM Test Fail]
The DADF PWB RAM failed during the Read/Write operation. (At Power ON)
[DADF EEPROM Fail]
Write failure to DADF EEPROM or communication failure with EEPROM was detected.
Cause/Action
1.Turn the power OFF and ON.
2.If the problem persists, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
005-305 DADF Feeder Cover Interlock Open
BSD-ON: CH5.1
The DADF Feeder Cover Interlock Switch was opened during DADF operation.
Cause/Action
1.Check the DADF Feeder Cover for mismatch.
2.Check the DADF Feeder Cover Interlock Switch (Input Check [005-212]) for operation failure. (PL 56.6)
3.If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
005-275/280 DADF RAM Test Fail/ DADF EEPROM |
||
WC 5022/5024 |
2-21 |
005-500 DADF Download Flash Write Error
BSD-ON: CH1.3
Failed to write into the Flash ROM during DAFD Download.
Cause/Action
1.Turn the power OFF and ON.
•If the device starts up normally
Check the FW Version of the DADF. If the FW Version is not the expected version, turn OFF the power, start up the device in Download Mode, and then try to download again. If the problem persists, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
•If the device does not start up normally
Turn OFF the power and start up the device in Download Mode. If the device can start up in Download Mode, try to download the FW again. If the problem persists, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
If it cannot start up in Download Mode, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
005-907/908/913 DADF Pre Regi Sensor/DADF Regi Sensor/DADF Invert Sensor Static Jam
BSD-ON: CH5.5, CH5.4
Paper was detected by the applicable sensor at Power ON, Feeder Cover Interlock Close, or DADF Open Sensor Close.
Cause/Action
1.Check the applicable sensor for remaining paper, the Actuator for return failure, contamination on sensor, and etc.
2.Check the applicable sensor for operation failure.
•DADF Pre Regi Sensor (Input Check[005-206]) (PL 56.14)
•DADF Regi Sensor (Input Check[005-110]) (PL 56.14)
•DADF Invert Sensor (Input Check[005-211]) (PL 56.10)
3.If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
005-500 DADF Download Flash Write Error |
||
2-22 |
WC 5022/5024 |
005-940 DADF No Original Fail
BSD-ON: CH5.1
It was detected that the document was pulled out during document feed.
Cause/Action
Reload the document.
005-948 SS-Size Mismatch Jam on No Mix-size
BSD-ON: CH5.4, CH5.2
In No Mix mode, it was detected that a document with a shorter size in Slow Scan (SS) direction was transported from the DADF.
Cause/Action
1.Check the size of the document that was fed by the User.
2.If the error is not cleared, check the following:
•The DADF Pre Regi Sensor (Input Check [005-206]) for operation failure. (PL 56.14)
•The Document Tray Size Sensor 1/2 (Input Check [005-221/222]) for operation failure. (PL 56.11)
3.If no problem is found, replace the DADF PWB. (PL 56.2)
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
005-940 DADF No Original Fail |
||
WC 5022/5024 |
2-23 |
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
005-948 SS-Size Mismatch Jam on No Mix-size |
||
2-24 |
WC 5022/5024 |
007-270 Tray 1 Paper Size Switch Broken
BSD-ON: CH7.1
The Tray 1 Size Sensor open circuit was detected. (The AD value is at its largest.)
NOTE: If this is already detected, it will be displayed on the UI Panel when a Job is being performed.
Initial Actions
Refer to the BSD and check the related connectors of the target electrical parts for partial connections.
007-272 Tray 3 Paper Size Switch Broken
BSD-ON: CH7.3
The Tray 3 Size Sensor open circuit was detected. (The AD value is at its largest.)
NOTE: If this is already detected, it will be displayed on the UI Panel when a Job is being performed.
Initial Actions
Refer to the BSD and check the related connectors of the target electrical parts for partial connections.
Cause/Action
Check the following:
•The connection between the Tray 1 Paper Size Switch J109 and the ESS/MCU PWB J414 for open circuit, short circuit, and poor contact.
•Tray 1 Paper Size Switch: Analog Monitor [072-050]/Input Check [072-114] (PL 9.1)
•The Tray 1 paper guide mechanism for damage and foreign substances.
•The Tray 1 Paper Size Switch for damage, improper installation, and Actuator operation failure.
If no problems are found, replace the ESS/MCU PWB (PL 18.3).
Cause/Action
Check the following:
•The connection between the Tray 3 Paper Size Switch J820 and the 2TM PWB J548 for open circuit, short circuit, and poor contact.
•Tray 3 Paper Size Switch: Analog Monitor [072-052]/Input Check [072-110] (PL 11.1)
•The Tray 3 paper guide mechanism for damage and foreign substances.
•The Tray 3 Paper Size Switch for damage, improper installation, and Actuator operation failure.
If no problems are found, replace the 2TM PWB (PL 11.6).
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
007-270 Tray 1 Paper Size Switch Broken |
||
WC 5022/5024 |
2-25 |
007-273 Tray 4 Paper Size Switch Broken
BSD-ON: CH7.4
The Tray 4 Size Sensor open circuit was detected. (The AD value is at its largest.)
NOTE: If this is already detected, it will be displayed on the UI Panel when a Job is being performed.
Initial Actions
Refer to the BSD and check the related connectors of the target electrical parts for partial connections.
Cause/Action
Check the following:
•The connection between the Tray 4 Paper Size Switch J824 and the 2TM PWB J548 for open circuit, short circuit, and poor contact.
•Tray 4 Paper Size Switch: Analog Monitor [072-053]/Input Check [072-113] (PL 11.1)
•The Tray 4 paper guide mechanism for damage and foreign substances.
•The Tray 4 Paper Size Switch for damage, improper installation, and Actuator operation failure.
If no problems are found, replace the 2TM PWB (PL 11.6).
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
|
007-273 Tray 4 Paper Size Switch Broken |
||
2-26 |
010-311 Fusing Unit Center Thermistor Defect
BSD-ON: CH10.2
An open circuit abnormality (the AD value of the STS is equivalent to the open circuit value) of the Heat Roll Center Thermistor was detected.
010-312 Fusing Unit Rear Thermistor Defect
BSD-ON: CH10.2
An open circuit abnormality (the AD value of the STS is equivalent to the open circuit value) of the Heat Roll Rear Thermistor was detected.
Procedure
Turn OFF the power and disconnect the Heat Roll Center Thermistor connector P/J600. Measure the resistance between the Heat Roll Center Thermistor J600 pin-1 and J600 pin-2. Is the resistance infinite?
YN
Reconnect the connector P/J600 and measure the resistance between the ESS/MCU PWB J403 pin-1 and J403 pin-2. Is the resistance infinite?
Y N
Replace the ESS/MCU PWB (PL 18.3).
Check the following connections for open circuits and poor contacts.
•Between ESS/MCU PWB J403-1 and Heat Roll Center Thermistor P600-4
•Between ESS/MCU PWB J403-2 and Heat Roll Center Thermistor P600-3
Replace the Fusing Unit. (PL 7.1)
Procedure
Turn OFF the power and disconnect the Heat Roll Rear Thermistor connector P/J600. Measure the resistance between the Heat Roll Rear Thermistor J600 pin-3 and J600 pin-4. Is the resistance infinite?
YN
Reconnect the connector P/J600 and measure the resistance between the ESS/MCU PWB J403 pin-3 and J403 pin-4. Is the resistance infinite?
Y N
Replace the ESS/MCU PWB (PL 18.3).
Check the following connections for open circuits and poor contacts.
• Between ESS/MCU PWB J403-3 and Heat Roll Rear Thermistor P600-2
• Between ESS/MCU PWB J403-4 and Heat Roll Rear Thermistor P600-1
Replace the Fusing Unit. (PL 7.1)
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
010-311 Fusing Unit Center Thermistor Defect |
||
WC 5022/5024 |
2-27 |
010-320 Over Heat Temperature Fail
BSD-ON: CH10.2, CH10.1
A high temperature error was detected at the Center Thermistor (245 degrees C or higher) or the Rear Thermistor (270 degrees C or higher).
NOTE: To clear this Fail, first remove the cause, next clear the value of NVM [744-040] (Over Heat Temp Fail) to ‘0’, and then turn the power OFF then ON. The relationship between the displayed value and the Thermistor that detected the high temperature error is as follows:
•0: Normal
•1: High Temperature Error of Heat Roll Center Thermistor
•2: High Temperature Error of Heat Roll Rear Thermistor
Cause/Action
Check the following:
•The Center Thermistor or the Rear Thermistor for dropped parts, sensor contamination, and foreign substances blocking the sensor.
•The Heat Roll for wound up, stuck paper.
•The Heat Roll Center Thermistor (Analog Monitor [010-050]) for operation failure.
•The Heat Roll Rear Thermistor (Analog Monitor [010-051]) for operation failure.
•The Heater Rod for operation failure.
If no problem is found, replace the following parts in sequence:
•Fusing Unit (PL 7.1)
•LVPS (PL 18.3)
•ESS/MCU PWB (PL 18.3)
010-327 Fusing Unit On Time Fail
BSD-ON: CH10.2, CH10.1
Any of the following was detected:
•The Heater Rod did not turn OFF within the specified time after the Heater Rod On.
•After power ON, the temperature of the Fusing Unit does not reach the specified value within the specified time.
Cause/Action
Check the following:
•The Heater Rod for operation failure.
•The connection between the LVPS J511 and the Fusing Unit P10 for open circuit and poor contact
•The Center Thermistor for dropped parts, sensor contamination, and foreign substances blocking the sensor.
•The Heat Roll for wound up, stuck paper.
If no problem is found, replace the following parts in sequence:
•Fusing Unit (PL 7.1)
•LVPS (PL 18.3)
•ESS/MCU PWB (PL 18.3)
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
010-320 Over Heat Temperature Fail |
||
2-28 |
WC 5022/5024 |
010-379 Fusing Unit Hot Not Ready Return Time Fail
BSD-ON: CH10.2
The High Temperature Not Ready state is not cleared even after the Recovery Time (NVM) has passed.
Cause/Action
•Turn the power OFF and ON. If the problem persists, the Fusing Unit could be malfunctioning.
Replace the Fusing Unit. (PL 7.1)
010-392 NOHAD Fan Defect
BSD-ON: CH10.3
NOHAD Fan failure was detected. When the NOHAD Fan Fail signal indicating an abnormality of the Fan was monitored at the specified time interval, it was found to have failed the specified number of times or higher in a row.
Cause/Action
1.Check the NOHAD Fan (Output Check [042-002]) for operation failure. (PL 4.1)
2.Check the NOHAD Fan for foreign substances.
3.If no problem is found, replace the ESS/MCU PWB (PL 18.3).
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
010-379 Fusing Unit Hot Not Ready Return Time |
||
WC 5022/5024 |
2-29 |
010-602 Over Temp Cooling Mode
BSD-ON: CH10.2
Unable to print because the temperature in the machine has risen above the specification value.
Cause/Action
Wait until the temperature in the machine has dropped.
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
010-602 Over Temp Cooling Mode |
||
2-30 |
WC 5022/5024 |
016-346 Fax Parameter Incorrect
BSD-ON:-
Parameter Error received from the Fax Board. Self Diagnostic: Parameter Error received.
Cause/Action
1.Turn the power OFF and ON.
2.Print out the Error Report and then replace the Fax PWB (PL 18.5).
3.Re-send the Fax or request for the customer to receive one.
016-372 File Access Error
BSD-ON:-
Unable to access the files that had been stored in the device for some reasons (access refused, etc.).
Cause/Action
1.Turn the power OFF and ON.
2.Install a firmware with the correct version.
3.If the problem persists, replace the ESS/MCU PWB. (PL 18.3)
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
016-346 Fax Parameter Incorrect |
||
WC 5022/5024 |
2-31 |
016-500 Controller Download Flash Write Error |
016-501 Controller Boot Flash Write Error |
BSD-ON:- |
BSD-ON:- |
Unable to write the Download File of Controller Main into the Flash ROM. |
Unable to write the Download File of Controller Boot into the Flash ROM. |
Cause/Action |
Cause/Action |
1.Turn the power OFF and ON.
(If the contents of the Flash ROM is corrupted, the machine will boot up in Emergency Boot Download mode after Power ON.)
2.If the problem persists, replace the ESS/MCU PWB (PL 18.3).
1.Turn the power OFF and ON.
2.If the problem persists, replace the ESS/MCU PWB (PL 18.3).
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
016-500 Controller Download Flash Write Error |
||
2-32 |
WC 5022/5024 |
016-502 UI Panel Download Flash Write Error |
016-504 UI panel Font Download Flash Write Error |
BSD-ON:- |
BSD-ON:- |
Unable to write the Download File of UI Panel into the Flash ROM. |
Unable to write the Download File of UI Panel Font into the Flash ROM. |
Cause/Action
1.Turn the power OFF and ON.
2.If the problem persists, replace the following parts in sequence:
•ESS/MCU PWB (PL 18.3)
•UI PWB (PL 1.10)
Cause/Action
1.Turn the power OFF and ON.
2.If the problem persists, replace the following parts in sequence:
•Control Panel (PL 1.10)
•ESS/MCU PWB (PL 18.3)
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
016-502 UI Panel Download Flash Write Error |
||
WC 5022/5024 |
2-33 |
016-570 No Response from USB-Host for Scan Job
BSD-ON: CH3.3
When any of the following has occurred as Scan to PC (USB) is in progress.
•The command from the PC was disrupted for 5 seconds.
•The machine has detected a communication error with the USB Device.
•The sending of commands to the PC remained unsuccessful even when 500 ms has passed. (The time-out time is the time calculated from the size of the data being sent only when sending image data.)
Cause/Action
1.Press [Stop] on the UI Panel.
2.Check the connection of the USB Cable between this machine and the PC.
3.Check the status (is it powered OFF, frozen, etc.) of the PC.
016-571 No Response from USB-Host for Print Job
BSD-ON: CH3.3
When any of the following has occurred as USB Print or Download data interpretation is in progress.
•The command from the PC was disrupted for 2 minutes.
•The machine has detected a communication error with the USB Device.
•The sending of commands to the PC remained unsuccessful even when 500 ms has passed.
NOTE: This Fault will clear automatically. (It will not be displayed on the UI Panel)
Cause/Action
1.Check the connection of the USB Cable between this machine and the PC.
2.Check the status (is it powered OFF, frozen, etc.) of the PC.
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
016-570 No Response from USB-Host for Scan Job |
||
2-34 |
WC 5022/5024 |
016-598 E-mail Message Size Over
BSD-ON:-
During Scan to E-mail, the maximum attachment size was exceeded at the 1st page.
Cause/Action
1.Press [Stop] on the UI Panel.
2.Delete the contents of the attached data.
3.Enter the Diag and input NVM [840-167].
Adjust the limit value of attachment size for Scan to E-mail.
4.Lower the resolution setting.
5.Change the document type.
6.Change the output color.
016-742/744 Download File Error/ Download File Check
Sum Error
BSD-ON:-
[Download File Error]
It was detected that there is an error with either the file format of the Download File, the Device Identifier, the Device Serial Number, or the Target Device Character String.
[Download File Check Sum Error]
The Download File checksum error was detected.
Cause/Action
1.Turn the power OFF and ON.
2.Install a firmware with the correct version.
Version 1.0 |
06/2014 |
Status Indicator RAPs |
016-598 E-mail Message Size Over |
||
WC 5022/5024 |
2-35 |
016-749/799 HBPL or XPJL Syntax Error/ Print Instruction Fail
BSD-ON:-
[HBPL or XPJL Syntax Error]
When the Print Job data interpretation is in progress, an illegal command that cannot be ignored was received from the Client driver.
[Print Instruction Fail]
During the Print Job, the Job cannot be executed with the specified combination of print parameters (Stored File Size, Paper Size, Paper Tray, Duplex Settings, Output Tray, and etc.).
NOTE: During Continuous Print, this error will not occur until the paper that immediately precedes the paper where the applicable image is supposed to be printed on has been output successfully.
Cause/Action
1.Press [Stop] on the UI Panel.
2.Check whether the Printer Driver that is being used is the correct one.
3.Check whether the specified print parameters are correct.
016-759 Copy Counter Full
BSD-ON:-
During Multi Account Mode, any of the following has occurred:
•The general user that is logged in has reached the allotted maximum print count.
•A general user that has reached the allotted maximum print count has logged in.
Cause/Action
1.Press [Stop] on the UI Panel.
2.Clear the count for the user.
Status Indicator RAPs |
06/2014 |
Version 1.0 |
016-749/799 HBPL or XPJL Syntax Error/ Print In- |
||
2-36 |
WC 5022/5024 |
092 910 очистите датчик ctd
КОНФЕРЕНЦИЯ СТАРТКОПИ
Принтеры, копировальные аппараты, МФУ, факсы и другая офисная техника:
вопросы ремонта, обслуживания, заправки, выбора
Доброго времени суток!
имеем вот такую проблему,
возил с этой пролемой в сервис, починили, гдето после 100копий опять имеем данную ошибку, узел переноса поставили новый, не помогло, опять везти в сервис и ждать 40 дней клиента не устраивает, единственное,что удалось найти на просторах рунета, что это ошибка датчика автоматической концентрации тонера, как можно исправить ее самому? небольшой опыт ремонта принтеров имеется, помогите плиз!
Возможно, и удастся. Чем кормите пациента и какой у него пробег на сегодняшний день?
пациент съел стартовую тубу, вторую он съел гдето на половину, поэтому пробег копеечный, вторая туба тоже оригинал
The frequency at which the ATC Average Fail or the ATC Amplitude Fail has been occurring is
at the threshold value or higher.
NOTE: To clear this Fail, clear the value of NVM 752 (ATC Fail) or NVM 752 (ATC
Fail Continuous Count) to ‘0’. If the machine is not repaired back to normal status, this Fail will
occur again during the operation.
NOTE: Setting the NVM 752 (Dispense Mode) to ‘0’ (Timer Disp) or ‘2’ (ICDC Disp) will
prevent ATC related fail from occurring and enable you to use the M/C. However, this means
that the Toner density will not be controlled.
Cause/Action
1. Install a Toner Cartridge that contains Toner. Copy a Test Chart (499T 00247), etc. and
check whether the density has recovered.
2. Check the Toner Dispense Motor (Output Check 92) for operation failure. (PL 8.2)
3. Check the Toner transport path for Toner blockage.
4. Check the connection between the ATC Sensor (Drum Cartridge) P615 and the ESS/
MCU PWB J409 for open circuit, short circuit, and poor contact.
5. Check for toner blockage within the Developer Unit.
6. If no problem is found, replace the following parts in sequence:
Drum Cartridge
ESS/MCU PWB
Пробовали по инструкции сбрасывать?
В инструкции нет про эту ошибку ничего
драм и тонер я поменял, я так понимаю осталось сбросить саму ошибку, но как? датчик ATC это тот, который на драме установлен?
SergeyS (6): сбросить саму ошибку, но как?
Вам подробно расписано тремя постами выше.
единственное что смог сделать — войти в сервисное меню (нажатие 0 и старт), повилось на дисплее (— —)может подскажете какая последовательность дальше?
(8) Если непонятен второй абзац («To clear. «) в (3) — откройте СМ на любой (почти?) Воркцентр этой модельной линейки, там будет расписано.
для это:
1. включам принтер, зажимаем кнопку «0» держим не менее 4 сек, и не отпуская нажимаем «старт», потом вводим «6789», кнопка СТАРТ,
попадаем в сервисное меню
2. вводим 752, кнопка СТАРТ, 059 кнопка старт, походу когда ошибка взведена видим «1» нажимаем старт, вводим «000» нажимаем старт, получам «ок», зажимаем кнопку «0» держим не менее 4 сек, и не отпуская нажимаем «старт», чудо техники перезагрузится уже без ошибки,
СПАСИБО ВСЕМ,КТО ПОМОГ.
SergeyS (10): включам принтер, зажимаем кнопку «0» держим не менее 4 сек, и не отпуская нажимаем «старт»
потом вводим 6789 и только потом
SergeyS (10): попадаем в сервисное меню
по крайней мере так было у меня, когда я входил в сервис 5021.
проблема со старым драмом осталась, с новым все ок!
(13) Значит, переходите к пунктам 1. 6 из (3).
Источник
Ошибка 092-910 на принтерах Xerox WorkCentre 5024
Ошибка 092-910 у Xerox WorkCentre 5024 возникает по разным причинам:
- выход из строя датчика плотности тонера ATC;
- недостаток тонера в картридже;
- неполадки драм-юнита и прочее.
Если чистка датчика ATC, а также замена расходников не помогли решить проблему, тогда остановка печатного процесса может быть вызвана поломкой материнской платы или ее отдельных компонентов.
Простой замены изношенного блока фотобарабана или отработанного картриджа порой недостаточно, чтобы сбросить ошибку 092-910 .
Для завершения операции потребуется войти в сервисное меню принтера Xerox 5024 и произвести следующий алгоритм действий:
- включите аппарат;
- зажмите кнопку с цифрой «0» на 5 секунд, не отпуская ее нажмите еще кнопку «Старт»;
- введите набор цифр «6789» и снова нажмите «Старт»;
- после того, как откроется сервисное меню, наберите «752», завершив комбинацию кнопкой «Старт»;
- далее наберите «059» — «Старт»;
- на дисплее должна показаться цифра «1», нажмите «Старт» — «000» — «Старт»;
- когда появится подтверждение сброса ошибки «OK», зажмите цифру «0» на 5 секунд, не отпуская кнопку нажмите «Старт».
После перезагрузки аппарат должен запуститься без отображения ошибки 092-910 .
Источник
Чистка датчиков плотности цветных тонеров – Инструкция по эксплуатации Xerox Phaser 6000
Страница 56
Цветной принтер Phaser 6000/6010
Руководство пользователя
Чистка датчиков плотности
Датчики плотности цветных тонеров (Color Toner Density, CTD) измеряют оптическую
плотность тонера, отложившегося на маркировочном блоке при калибровке в процессе
печати. С каждой стороны маркировочного блока установлено по одному датчику. Это
обеспечивает одинаковую плотность тонера по всей длине ремня. Для достижения
оптимального качества печати принтер проверяет работу датчиков CTD в начале каждого
цикла калибровки. Датчики CTD следует чистить, когда происходит сбой датчика CTD, или
на панели управления появляется соответствующее сообщение, или Программа настройки
принтера выдает данное указание.
Если тонер попал на кожу или одежду, не удаляйте его тёплой водой или
чистящими растворителями. При использовании теплой воды тонер прилипнет —
тогда его будет трудно удалить. Если тонер попал на кожу или одежду, удалите его
щеткой, сдуйте его или смойте холодной водой с мылом.
Порядок чистки датчиков CTD:
1.
Выключите принтер и выньте вилку шнура питания из розетки.
Откройте заднюю крышку, нажав на фиксатор.
Очистите датчики CTD, протерев отверстия чистым сухим ватным валиком.
Не касайтесь помеченной наклейкой зоны на
нагревательном валу и вблизи него, во фьюзере. Можно получить ожог.
Источник
Ремонт МФУ Xerox WC 6015
Сервисный центр Комплэйс выполняет Ремонт Xerox WC 6015
Замятие бумаги WC 6015
МФУ Xerox WC 6015 поступило в ремонт с постоянным сообщением о замятии бумаги, бумаги не было нигде.
После разборки аппарата подбираемся к датчику бумаги. Сам датчик прохождения бумаги находится сзади, показан стрелкой.
Сломанный датчик заменяем. На этом ремонт МФУ Xerox закончен.
Второй датчик находится в узле закрепления.
Треск при работе WC 6015
Треск в узле ксерографии
В другом МФУ Xerox WC 6015 при включении и работе раздавался сильный треск. Пришлось разбирать МФУ еще дальше.
Сильный треск был вызван тем, что в синем цвете забился тракт отвода отработанного тонера. После тщательной очистки спрессованного тонера, который превратился в камень, треск исчез. Отработанный тонер стал уходить в картридж.
Треск Xerox WC 6015 в области печки
Треск в области печки означает проскальзывание шестерней. В Xerox WC 6015 такое вероятно, если сломалось крепление печки. При такой неисправности шестерня печки не прижимаются к шестерне редуктора принтера. Поэтому и происходит проскальзывание и сильный треск.
Печка в этом МФУ с задней стороны крепится двумя винтами. А снизу печка цепляется за основание с помощью железных полукруглых упоров.
Если упор отсутствует печка не держится. В нашем случае полукруглый упор был отломан.
Ремонт выполнили следующим образом.
Стоимость ремонта крепления печки 3500 руб. Полукруг не обязателен.
Ошибка 024-360
Разберите по-новой весь принтер и проверьте разъемы на целостность и правильное соединение.Особенно тщательно проверьте контактные концы шлейфов. Если они повреждены, то отремонтируйте.
Ремонт контактной группы картриджей
Если у вас произошло повреждение контактной группы картриджа , то вряд ли найдете новую группу в продаже. Вообще для Xerox WC 6015 с запчастями проблема. Мы научились восстанавливать сломанные контакты. Но есть сложности — контактные группы никто не продает.
Для ремонта контакта нужно разобрать МФУ, вынуть контактную группу, починить сломанную контактную пластину.
Цена восстановления 2500 р.
Ошибка 092-651
Ошибка 092-651 с разными подкодами возникает, когда аппарат не может выполнить калибровку цветов. Эта калибровка осуществляется при включении принтера. Принтер выполняет калибровку путем нанесения на ленту переноса прямоугольных образцов всех 4 цветов по-очереди. Затем считывает плотность этих образцов датчиками CTD. Если плотность печати любого из цветов недостаточна или не изменяется, то выдается ошибка 092-651 с соответствующим подкодом и МФУ блокируется .
Расшифровку подкодов найти не удалось. Особенностью ошибки 092-651 является то, что после этой ошибки принтер не закачивает тонер из картриджей в блок ксерографии и, похоже, простого выхода из этой ситуации нет.
Первая причина ошибки 092-651 — это загрязненные датчики CTD, расположенные сзади принтера под лентой переноса. CTD — Color Toner Density Sensor. Т.е. это датчики плотности тонера для цветовой калибровке в каждом цветном лазерном принтере. Расположены они сзади под лентой переноса. Для решения этой проблемы протираем датчики спиртом и запускаем МФУ снова.
Если проблема не решается, переходим к следующей процедуре.
Вторая причина — в блоке ксерографии недостаточно девелопера, который переносит тонер. Этот вариант происходит, если заправлять картридж не подходящим тонером. Например, универсальным тонером Samsung. В этом случае девелопер уходит и принтер печатает бледно. Чтобы добавить девелопер в блок ксерографии, нужно разобрать весь МФУ. Мало кто выполнить эту работу меньше, чем за 5000 руб.
Третья причина — в блоке ксерогафии мало тонера какого-то цвета. Причиной может быть неисправный картридж. В нашем случае была ошибка 092-651 код 2440000. Причиной являлись дешевые китайские картриджи, в которых выходное отверстие было заклеено липкой бумагой. После удаления бумаги клей остался. После установки картриджей клей плотно приклеился к уплотнительной резинке принтера. Это вызыИногда из-завает перекрытие выходного отверстия для тонера.
Решение такое. Во время включения вручную принудительно закачивать тонер каждого цвета, пока тонер не появится в блоке ксерографии. Когда он появится, принтер оживет и станет самостоятельно подкачивать тонер. Цена работы 2500 руб.
Подкоды ошибки 092-651
Иногда из-за плохого тонера возникает ошибка 092-651 28f0000. При таком коде при калибровке совсем отсутствуют цвета желтый, красный, синий. Есть только черный.
Решение. Замена тонера в цветных картриджах. С помощью сервисного меню можно отдельно запустить двигатели каждого картриджа. Но не более 3 секунд на каждый.
После этого все цвета появятся, но может возникнуть ошибка 092-651 2880000. Это совсем плохо. Скорее всего, код означает, что яркости черного не хватает для калибровки. Значит в блоке ксерографии плохой тонер или недостаточно девелопера. Но за заправку девелопером мы не беремся. Слишком много геморроя.
WC 6015 не печатает с компьютера
Очень типичная ситуация. При подключении Xerox WC 6015 к компьютеру с Windows 7 драйверы устанавливаются автоматически через обновления Windows. Далее пробуете что-нибудь напечатать и ничего не происходит — задания на печать уходят в никуда, даже ошибки не появляется.
Виной всему неправильный драйвер для Windows 7, а, возможно, и для Windows 8 и 10.
Решение: скачайте и установите драйвер с официального сайта Xerox (весит около 200Мб). После установки оригинального драйвера принтер Xerox WC 6015, который ранее не печатал от компьютера, стал печатать под Windows 7 и Windows 10.
Цены на ремонт WC 6015
Ремонт подачи бумаги (застревание) 2500-3000 руб.
Треск — ремонт узла ксерографии — от 3000 руб.
Ремонт контактной группы 2500 руб.
Ремонт крепления печки 3500 руб.
Ремонт WorkCentre 6015 начинается с разборки.
Разборка WC 6015
Сначала нужно снять сканер, для этого снимаем декоративную переднюю синюю крышку, которая крепится на защелках.
Затем снимаем боковую левую крышку.
Отсоединяем шлейфы и кабели, откручиваем спереди держатели лифта сканера, снимаем сканер вверх. Затем откручиваем сверху винты и снимаем верхнюю крышку.
Снимаем заднюю крышку принтера.
Снимаем правую боковую крышку с картриджами.
Следует отметить, что разборка Xerox WC 6015 — чрезвычайно трудоемкое дело. Спроектировано МФУ крайне неудачно для ремонта, требует большой концентрации, аккуратности и времени. За полную удачную разборку и сборку аппарата Xerox WC 6015 можно смело давать звание героя России.
Наверху принтера расположены 3 платы.
Чтобы добраться до узла ксерографии, нужно снять их все.
После этого нужно снять все боковые платы!, чтобы открутить 2 винта, крепящие верхнюю крышку сбоку.
На последнем этапе снимаем плату MCU, за которой и находятся 2 винта.
Если после обратной сборки неправильно соединили какой-нибудь разъем, то при инициализации появится критическая ошибка 024-360. Диагностика тупая — разъем любой, но вероятнее всего шлейф.
Источник
Содержание
- 1 Ошибка 092-910 на принтерах Xerox WorkCentre 5024
- 2 Треск при работе WC 6015
- 2.1 Треск в узле ксерографии
- 2.2 Треск Xerox WC 6015 в области печки
- 3 Ошибка 024-360
- 4 Ремонт контактной группы картриджей
- 5 Ошибка 092-651
- 5.1 Подкоды ошибки 092-651
- 6 WC 6015 не печатает с компьютера
- 7 Треск при работе WC 6015
- 7.1 Треск в узле ксерографии
- 7.2 Треск Xerox WC 6015 в области печки
- 8 Major Causes of the error code 024-747 of Xerox printers
- 9 Ремонт МФУ Xerox WC 6015
- 10 WC 6015 не печатает с компьютера
- 11 Замятие бумаги WC 6015
- 12 Как сбросить ошибку 092-910?
Ошибка 092-910 на принтерах Xerox WorkCentre 5024
Ошибка 092-910 в Xerox WorkCentre 5024 возникает по разным причинам:
- выход из строя датчика плотности тонера ATC;
- отсутствие тонера в картридже;
- проблемы с барабанным блоком и так далее.
Если чистка датчика ATC, а также замена расходных материалов не решили проблему, процесс печати может остановиться из-за поломки основной платы или ее отдельных компонентов.
Треск при работе WC 6015
Треск в узле ксерографии
В другом МФУ Xerox WC 6015 был слышен громкий треск при включении и работе. Пришлось разбирать МФУ еще дальше.
Сильный треск был вызван засорением пути отработанного тонера синим цветом. После тщательной очистки спрессованного тонера, превратившегося в камень, потрескивание исчезло. Отработанный тонер начал поступать в картридж.
Треск Xerox WC 6015 в области печки
Трещина в районе печки означает, что шестерни буксуют. В Xerox WC 6015 такое скорее всего, если сломалось крепление для плиты. При такой неисправности шестерня духовки не прижимается к шестерне редуктора принтера. Поэтому происходит проскальзывание и сильный треск.
Духовка в этом МФУ крепится двумя винтами сзади. А снизу печка цепляется к основанию с помощью полукруглых железных стопоров.
Если пробка отсутствует, печь не выдержит. В нашем случае полукруглая пробка была отломана.
Ошибка 024-360
Снова разберите весь принтер и проверьте разъемы на целостность и правильность соединения. Особенно тщательно проверьте контактные концы кабелей. Если они повреждены, отремонтируйте.
Ремонт контактной группы картриджей
Для ремонта разъема необходимо разобрать МФУ, снять разъемную группу и отремонтировать поврежденную контактную пластину.
Ошибка 092-651
Расшифровка субкодов не найдена. Особенностью ошибки 092-651 является то, что после этой ошибки принтер не перекачивает тонер из картриджей в ксерограф, и простого выхода из этой ситуации, похоже, нет.
Первая причина ошибки 092-651 — загрязнение датчиков CTD, расположенных на задней панели принтера под лентой переноса. CTD — датчик плотности цветного тонера. То есть это датчики плотности тонера для калибровки цвета в каждом цветном лазерном принтере. Они расположены за лентой переноса. Для решения этой проблемы протираем датчики спиртом и перезагружаем МФУ.
Если проблема не устранена, перейдите к следующей процедуре.
Вторая причина заключается в том, что в ксерографическом блоке, который переносит тонер, не хватает проявителя. Этот вариант возникает, если вы заправляете картридж не тем тонером. Например, универсальный тонер Samsung. В этом случае проявитель уходит и принтер слабо печатает. Чтобы добавить проявитель в блок ксерографии, необходимо разобрать весь МФУ.
Третья причина – в ксерографическом блоке не хватает тонера одного цвета. Причиной может быть неисправный картридж. В нашем случае это была ошибка 092-651 код 2440000. Причина — дешевые китайские картриджи, выходное отверстие которых заклеено липкой бумагой. После удаления бумаги клей остался. После установки картриджей клей плотно пристал к уплотнительной резинке принтера. Иногда это происходит из-за того, что выпускное отверстие для тонера заблокировано.
Решение таково. При включении подавайте тонер вручную для каждого цвета, пока тонер не появится в ксерографическом блоке. При ее появлении принтер оживет и начнет самостоятельно выкачивать тонер.
Подкоды ошибки 092-651
Иногда ошибка 092-651 28f0000 возникает из-за плохого тонера. С этим кодом полностью отсутствуют цвета желтый, красный, синий при калибровке. Это просто черный.
Решение. Замена тонера в цветных картриджах. С помощью сервисного меню можно запустить моторы каждого картриджа отдельно. Но не более 3 секунд на каждую.
После этого все цвета будут отображаться, но могут возникать ошибки 092-651 2880000. Это действительно плохо. Скорее всего, код означает, что яркости черного недостаточно для калибровки. Это означает, что в ксерографическом блоке плохой тонер или недостаточно проявителя. Но мы не берем на заправку застройщика. Слишком много геморроя.
WC 6015 не печатает с компьютера
Очень типичная ситуация. При подключении Xerox WC 6015 к компьютеру с Windows 7 драйверы автоматически устанавливаются через Центр обновлений Windows. Потом пытаешься что-то напечатать и ничего не происходит — задания на печать никуда не уходят, даже ошибки не появляется.
Это связано с неправильным драйвером для Windows 7, а также, возможно, для Windows 8 и 10.
Решение: скачайте и установите драйвер с официального сайта Xerox (весит около 200 МБ). После установки оригинального драйвера принтер Xerox WC 6015, ранее не печатавший с компьютера, начал печатать под Windows 7 и Windows 10.
Треск при работе WC 6015
Треск в узле ксерографии
В другом МФУ Xerox WC 6015 был слышен громкий треск при включении и работе. Пришлось разбирать МФУ еще дальше.
Сильный треск был вызван засорением пути отработанного тонера синим цветом. После тщательной очистки спрессованного тонера, превратившегося в камень, потрескивание исчезло. Отработанный тонер начал поступать в картридж.
Треск Xerox WC 6015 в области печки
Трещина в районе печки означает, что шестерни буксуют. В Xerox WC 6015 такое скорее всего, если сломалось крепление для плиты. При такой неисправности шестерня духовки не прижимается к шестерне редуктора принтера. Поэтому происходит проскальзывание и сильный треск.
Духовка в этом МФУ крепится двумя винтами сзади. А снизу печка цепляется к основанию с помощью полукруглых железных стопоров.
Если пробка отсутствует, печь не выдержит. В нашем случае полукруглая пробка была отломана.
Ремонт производился следующим образом.
Полукруг не нужен.
Major Causes of the error code 024-747 of Xerox printers
Ошибка с кодом ошибки принтера Xerox 024-747 может быть вызвана повреждением системных файлов Windows. Поврежденные системные файлы представляют реальную опасность для вашего компьютера. Есть много событий, которые показывают результат в ошибках системных файлов. Другими причинами этой ошибки являются неполная установка, неправильное определение оборудования, незавершенный процесс установки. Это происходит, если ваш компьютер обнаружен в результате атаки вредоносного ПО. Неправильное завершение может вызвать эту ошибку. Все вышеперечисленные действия могут привести к удалению или повреждению записей в системных файлах Windows. Этот поврежденный системный файл приведет к отсутствию и неправильному подключению информации и файлов, необходимых для правильной работы приложения.
Ремонт МФУ Xerox WC 6015
WC 6015 не печатает с компьютера
Очень типичная ситуация. При подключении Xerox WC 6015 к компьютеру с Windows 7 драйверы автоматически устанавливаются через Центр обновлений Windows. Потом пытаешься что-то напечатать и ничего не происходит — задания на печать никуда не уходят, даже ошибки не появляется.
Это связано с неправильным драйвером для Windows 7, а также, возможно, для Windows 8 и 10.
Решение: скачайте и установите драйвер с официального сайта Xerox (весит около 200 МБ). После установки оригинального драйвера принтер Xerox WC 6015, ранее не печатавший с компьютера, начал печатать под Windows 7 и Windows 10.
Замятие бумаги WC 6015
МФУ Xerox WC 6015 пришел в ремонт с постоянным сообщением о замятии бумаги, бумаги нигде не было.
После разборки устройства добираемся до датчика бумаги. Фактический датчик прохождения бумаги расположен сзади и показан стрелкой.
Замените поврежденный датчик. На этом ремонт МФУ Xerox завершен.
Второй датчик находится в блоке крепления.
Как сбросить ошибку 092-910?
Простой замены изношенного блока фотокондуктора или использованного картриджа иногда недостаточно для сброса ошибки 092-910 .
Для завершения операции необходимо войти в сервисное меню принтера Xerox 5024 и выполнить следующий алгоритм действий:
- включить устройство;
- зажать кнопку с цифрой «0» на 5 секунд, не отпуская ее, нажать кнопку «Старт»;
- введите набор цифр «6789» и снова нажмите «Старт»;
- после открытия сервисного меню набрать «752», завершить комбинацию кнопкой «Старт»;
- затем вызовите «059» — «Старт»;
- на экране должна появиться цифра «1», нажмите «Старт» — «000» — «Старт»;
- когда появится подтверждение сброса ошибки «ОК», зажать цифру «0» на 5 секунд, не отпуская кнопку, нажать «Старт».
После перезапуска машина должна запуститься без отображения ошибки 092-910 .
Датчики плотности цветного тонера (CTD) измеряют оптическую плотность тонера, нанесенного на маркировочный блок во время калибровки в процессе печати. Датчик установлен с каждой стороны маркерного блока. Это обеспечивает одинаковую плотность тонера по всей длине ленты. Для достижения оптимального качества печати принтер проверяет работу датчиков CTD в начале каждого цикла калибровки. Датчики CTD следует очищать, когда датчик CTD выходит из строя, или на панели управления появляется сообщение, или в меню Setup
принтер предоставляет эту инструкцию.
Если тонер попал на кожу или одежду, не удаляйте его горячей водой или моющими средствами. Использование горячей воды приведет к тому, что тонер прилипнет и его будет трудно удалить. Если тонер попал на кожу или одежду, стряхните его, сдуйте или смойте холодной водой с мылом.
Чтобы очистить датчики CTD:
- Выключите принтер и выньте шнур питания из розетки.
- откройте заднюю крышку, нажав на защелку.
- Очистите датчики CTD, протерев отверстия чистым сухим ватным тампоном.
- Не прикасайтесь к отмеченной области на нагревательном ролике фьюзера или рядом с ним. Вы можете обжечься.
Источники
- https://kodyoshibok03.ru/oshibka-092-651-kod-2110000/
- https://shamrin.ru/092-910-ochistite-datchik-ctd/
- https://manualza.ru/xerox/d110/czbn181
- https://errorcode0x.com/fix-xerox-printer-error-code-024-747/
[свернуть]
Обновлено: 20.09.2023
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ этого принтера!
Ошибка 092-670.
Ошибка Y, проверьте тонер Y и IU.
Менее чем через 2 месяца после покупки этого принтера я получил этот ужасный код ошибки. Вот что произошло:
20 мая 2016 г.:
В среду днем в компанию Xerox позвонили и сообщили о коде ошибки, который мы получили на принтере. Они заставили меня вытащить желтый тонер примерно на 3/4 пути, положить его на место, снова закрыть крышку и закрыть боковую дверцу, затем вынуть картридж с чернилами, а затем вставить его обратно. Выключите машину, затем включите, и они сделали это. не исправить проблему. Затем они сказали мне, что за ночь купят новый чернильный картридж и тонер для желтого цвета, потому что об этом им говорил код. Я получил их в четверг утром и заменил их, у меня все еще был тот же код ошибки, затем я снова позвонил в xerox, и они сказали, что могут отправить специалиста, но не раньше следующего дня. Я продолжал говорить им, что без принтера это нанесет ущерб нашему бизнесу и усложнит работу, они, в свою очередь, сказали, что техника не будет работать, но они не знали, в какое время. техник позвонил в четверг днем и сказал, что просматривает код, чтобы он мог заказать и получить любые возможные детали, которые могут быть причиной проблемы, и что он не уверен, когда он будет здесь, это будет зависеть от того, когда Пришли детали. Я позвонил в Xerox около 12:30 сегодня из-за того, что не получил известие от техника, и я дал знать человеку, с которым разговаривал по телефону, и технике вчера, что мы были здесь только полдня сегодня. Вскоре после этого появился техник и вошел, снял боковые стороны принтера и удалил какую-то плату управления, подключил свой компьютер к принтеру, а затем собрал все обратно после того, как не смог решить проблему с тем, что он назвал ремонт скотча. Он сказал, что ему нужно заказать еще одну деталь, а другая уже находится в очереди, они будут в понедельник, а технический специалист тоже будет в понедельник, но опять же не смог назвать мне сроки. Я спросил о замене машины, и он сказал, что нет, что Xerox попытается исправить это, пока у них не закончатся варианты ремонта.
Я разговаривал с техническим специалистом Xerox и службой поддержки клиентов более 35 минут. Ответ один: придется ждать техника. Нет ограничения по времени.
Я спросил их, могут ли они предложить кредит, новый принтер или конкретное время для решения проблемы. Все предложения были отклонены. Служба поддержки клиентов сказала мне, что у меня должен быть план Б. Я спросил ее, имеет ли она в виду, что я должен купить 2 таких принтера. Она повторяла, что у меня должен быть план Б.
23 мая 2016 г.:
Сегодня моя медсестра звонила в Xerox 3 раза. Сначала ей сказали, что техник будет в моем офисе в 13:30. По состоянию на 14:30 никто не появился. Моя медсестра снова дважды звонила в Xerox и вот что она мне написала:
Я позвонила в службу поддержки Xerox в 3:40. Я ждал более 20 минут, чтобы наконец поговорить с женщиной, которая взяла мою информацию, а затем передала меня представителю по имени ЗАК (который был в Канаде). Он взял мою информацию, бросил меня по телефону и в основном не сказал мне ничего, кроме того, что он перезвонит мне как можно скорее. Которые до сих пор не получили обратного звонка. И вот наш рабочий день почти закончился. БЕЗ ПРИНТЕРА.
Ранее я покупал несколько продуктов Xerox, одним из них был Phaser 4400, отличный принтер. Раньше я покупал продукцию Xerox из-за ее качества. Раньше мне никогда не приходилось иметь дело с компанией Xerox.
Из коробки Xerox Phaser 6600 выглядит дешево и ненадежно. Двери ужасные. Я выбрал его, потому что система My EMR совместима только с некоторыми принтерами. Среди этих принтеров я выбрал Xerox. Какая ошибка!
Сегодня я позвонил в Amazon. Мне сказали, что продавец свяжется со мной по электронной почте в течение 24 часов, чтобы обсудить варианты.
Я обновлю информацию.
ОБНОВЛЕНИЕ:
Технический специалист Xerox пришел сегодня после повторного звонка. Приехал мастер и проверил принтер. Он был там не менее 3 часов. Он сказал мне, что не может починить принтер. Он закажет замену. Он заявил, что доставка принтера займет около 3 недель. . Я попросил медсестру позвонить в Xerox. Она позвонила в xerox и прислала мне следующее: я позвонил в службу поддержки клиентов Xerox и через 15 минут, наконец, связался с представителем, я рассказал ему о проблеме с принтером, который не подлежит ремонту (ЧЕРЕЗ XEROX TECH). Затем представитель заявил, что технический специалист должен передать в Xerox проблему о том, что принтер не подлежит ремонту, после чего региональный менеджер должен подписать ее. Затем региональный менеджер должен представить его корпоративному, а затем им нужно выполнить несколько шагов с бумажной работой, а затем они отправят нам новый принтер и заберут старый принтер. Представитель заявил, что нам потребуется до 3 недель, чтобы получить новый принтер. Затем я спросил представителя. если бы мы могли получить запасной принтер, ожидая прибытия нашего нового. REP заявил, что Xerox не производит быструю замену.Он сказал, чтобы я перезвонил завтра и посмотрел, выполнил ли техник заказы на новый принтер, потому что наш не подлежит ремонту. Затем я сказал представителю, что заканчиваю разговор и что вся эта ситуация неуместна.
Кстати: менее чем через 10 дней мне пришлось купить черный тонер. Через 4 недели пришлось купить Желтый тонер. После этого принтер перестал печатать и выдал ужасную ошибку.
Больше никогда не куплю Xerox. Я говорю своим коллегам-врачам, друзьям и моим милым пациентам. Мне пришлось страдать так же, как и моим пациентам, из-за нелепого решения Xerox. Я извинился перед своими пациентами за задержку. Я уже заказал новый принтер.
Вывод: не покупайте Xerox, потому что, если у вас возникнут проблемы, вы сами по себе. Удачи.
092-312 Ненормальная плотность тонера в блоке проявки, определяемая желтым датчиком ATC. Эта ошибка возникает, когда разница между максимальным и минимальным значениями в наборе измерений датчика ATC ниже порогового значения.
092-313 Ненормальная плотность тонера в блоке проявителя, определяемая пурпурным датчиком ATC. Эта ошибка возникает, когда разница между максимальным и минимальным значениями в наборе измерений датчика ATC ниже порогового значения.
092-314 Ненормальная плотность тонера в блоке проявителя, определяемая голубым датчиком ATC. Эта ошибка возникает, когда разница между максимальным и минимальным значениями в наборе измерений датчика ATC ниже порогового значения.
092-315 Ненормальная плотность тонера в блоке проявителя, определяемая черным датчиком ATC. Эта ошибка возникает, когда разница между максимальным и минимальным значениями в наборе измерений датчика ATC ниже порогового значения.
092-657 Ненормальная плотность тонера в блоке проявителя, определяемая желтым датчиком ATC. Эта ошибка возникает, когда разница между максимальным и минимальным значениями в наборе измерений датчика ATC ниже порогового значения.
092-658 Ненормальная плотность тонера в блоке проявителя, определяемая пурпурным датчиком ATC. Эта ошибка возникает, когда разница между максимальным и минимальным значениями в наборе измерений датчика ATC ниже порогового значения.
092-659 Ненормальная плотность тонера в блоке проявителя, определяемая голубым датчиком ATC. Эта ошибка возникает, когда разница между максимальным и минимальным значениями в наборе измерений датчика ATC ниже порогового значения.
092-660 Ненормальная плотность тонера в блоке проявителя, определяемая черным датчиком ATC. Эта ошибка возникает, когда разница между максимальным и минимальным значениями в наборе измерений датчика ATC ниже порогового значения.
092-665 Ненормальная плотность тонера в блоке проявителя, определяемая желтым датчиком ATC. Эта ошибка возникает, когда среднее значение измерений датчика ATC не находится между верхним и нижним предельным значением.
092-666 Плотность тонера в блоке проявки, определяемая пурпурным датчиком ATC, не соответствует норме. Эта ошибка возникает, когда среднее значение измерений датчика ATC не находится между верхним и нижним предельным значением.
092-667 Плотность тонера в блоке проявки, определяемая голубым датчиком ATC, не соответствует норме. Эта ошибка возникает, когда среднее значение измерений датчика ATC не находится между верхним и нижним предельным значением.
092-668 Плотность тонера в блоке проявки, определяемая черным датчиком ATC, ненормальна. Эта ошибка возникает, когда среднее значение значений измерения датчика ATC не находится между верхним и нижним предельным значением.
Начальные действия
• Выполните IQ1, чтобы проверить качество изображения пустой страницы.
• Введите dC125. Проверьте наличие следующих неисправностей и при необходимости выполните соответствующие процедуры:
– RAP от 024-923 до 024-925 Y/M/C, пустой картридж с тонером
– RAP 093-912, пустой картридж с черным тонером
Процедура
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что питание машины отключено при выполнении задач, не требующих электричества. См. GP 10. Отсоедините шнур питания. Электричество может привести к смерти или травме. Движущиеся части могут привести к травме.
ПРИМЕЧАНИЕ. При возникновении этой ошибки контроль плотности тонера с помощью датчика ATC не выполняется, а вместо этого выполняется контроль подачи тонера на основе ICDC (пикселей). Если ошибка остается в течение длительного времени, может возникнуть ошибка плотности изображения (слишком темная или слишком светлая).
Выполните следующие шаги:
<р>1. Выключите, затем включите машину, GP 10.
2. Проверьте проводку между соответствующим датчиком ATC, желтым (P/J120), пурпурным (P/J119), голубым (P/J118), черным (P/J117) и платой привода (P/J414) на предмет обрыва цепи. короткое замыкание или повреждение.
3. Если неисправность не устранена, замените новый картридж CRUM (чип с тонером или драм-чип), указанный ниже, или при необходимости установите новые компоненты:
– Черный драм-картридж, PL 90.20, поз. 5.
– Желтый барабанный картридж, PL 90.20, поз. 8.
– Пурпурный барабанный картридж, PL 90.20, поз. 7.
– Голубой барабанный картридж, PL 90.20, артикул 6.
– Картридж с черным тонером, PL 90.05, артикул 13.
– Картридж с желтым тонером, PL 90.05, артикул 10.
– Картридж с пурпурным тонером, PL 90.05, артикул 11.
– Картридж с голубым тонером, PL 90.05 Пункт 12.
• Привод PWB, PL 1.10, пункт 4.
• ESS PWB, PL 3.10, пункт 6.
• HVPS, PL 1.05, пункт 7.
**Этот RAP взят из Руководства по обслуживанию Xerox. Все торговые марки и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.**
Вас также может заинтересовать тонер и фотобарабан (CRUM) для Xerox VersaLink C7020, C7025, C7030, C7000.
У моего клиента есть Xerox WorkCentre 7435. Низковольтный блок питания вышел из строя и был заменен авторизованным сервисным центром Xerox. Теперь клиент не может печатать. Первоначально IP-адрес был неправильным, но теперь я постоянно получаю сообщение об ошибке 016-749 при попытке выполнить тестовую печать.
Может ли кто-нибудь указать мне правильное направление, чтобы понять это?
РобинХогг
Cyber Factory — это поставщик ИТ-услуг.
Участвуйте, чтобы выиграть еженедельные подарочные карты (от 100 евро), Oculus и наушники/колонки
Конкурс завершается 27 марта 2022 г. Конкурсы Каждую неделю узнайте больше о том, как Red Hat может помочь вам добиться простоты и цифровых инноваций, и ответьте на вопрос. Детали конкурса Просмотреть все конкурсы
Игл Митчелл
5 ответов
Игл Митчелл
Это перегрев фьюзера. Убедитесь, что модуль тракта бумаги надежно зафиксирован. Найдите лист бумаги, завернутый в термоблок. Или замените сам термоблок.
ОП РобинХогг
Cyber Factory — это поставщик ИТ-услуг.
Проблема решена — сработала переустановка драйвера.
Игл Митчелл
RobinHogg написал:
Проблема решена — сработала переустановка драйвера.
@Ravichandra cheeti этот код действительно соответствует фьюзеру, однако в описании он указал, что техник уже заменил его, а компьютер все еще думает, что фьюзер необходимо заменить. Обычно это происходит, когда драйвер блокируется и не проверяет связь с принтером. Переустановка драйвера позволит заново опросить принтер. Отстой, но работает.
у нас та же проблема с WorkCentre 7425. Копирование работает нормально, поэтому я сомневаюсь, что проблема связана с фьюзером.
деинсталлировал принтер в macos, полностью перезагрузил систему печати, а затем приступил к загрузке и установке программного обеспечения и драйвера с сайта xerox, и это сработало. печать тестовой страницы также работала, но при попытке распечатать любой файл с Mac я продолжаю получать сообщение об ошибке 016-749.
Эта тема заблокирована администратором и больше не открыта для комментариев.
Чтобы продолжить это обсуждение, задайте новый вопрос.
Эргономичное оборудование
Кто в США должен нести ответственность за предоставление эргономичного оборудования по запросу сотрудника? Это ИТ, поскольку ИТ предоставляет клавиатуры и мыши? Должен ли это быть HR, поскольку он эргономичен и несет потенциальную ответственность, если НЕ предоставляется? Должен ли это быть тот отдел.
Приветствие Xfinity (личный домашний Интернет)
Во-первых, мне больно.Я мог бы произнести речь «Он ставит передо мной задачу», как Хан в «Звездном пути 2: Гнев Хана». Просто замените «Они» на «Он». Но они сделали то, чего я хотел годами (десятилетиями?), так что, думаю, это должно быть признано. Ю.
Щелкни! SATCOM Threat, IE End of Life, Mac с кирпичами, Planet 9, Lego Delorean
Ваша ежедневная доза технических новостей. Вы должны это услышать. ФБР и CISA предупреждают об угрозах для сетей спутниковой связи Согласно новому предупреждению ФБР и CISA спутниковые сети находятся в зоне высокого риска. Согласно ZDNet.
Какими сверхспособностями вы хотели бы обладать?
Что может сделать ИТ-специалист со сверхспособностями? В каких ИТ-задачах вы бы их использовали и как?
Можно ли подключить интерфейс управления коммутатора к одному из его собственных портов коммутатора?
Недавно я понял, что у меня есть конфигурация коммутатора с непреднамеренным потенциальным побочным эффектом. У меня есть Aruba 6300F с несколькими виртуальными локальными сетями. Он работает в режиме уровня 3. Это работает следующим образом: я просто «включаю» функции маршрутизатора, а затем.
Читайте также:
- Ошибка E1 на принтере
- Canon my image garden не видит сканер
- Струйный МФУ hp deskjet ink Advantage 3788 как заправить картридж
- Почему принтер Canon печатает зеленым
- Принтер Canon f166400, какой картридж
Модераторы: avalon, Konstantin_stv
- Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
имеем вот такую проблему 092-910,
возил с этой пролемой в сервис, починили, гдето после 100копий опять имеем данную ошибку, узел переноса поставили новый, не помогло, опять везти в сервис и ждать 40 дней клиента не устраивает, единственное,что удалось найти на просторах рунета, что это ошибка датчика автоматической концентрации тонера, как можно исправить ее самому? Может сервис мануалом кто-нибудь поделится…
-
Sergey1980
-
- Ответить с цитатой
Sergey1980 » Пт май 23, 2014 3:04 pm
Для сброса нужно выполнить следущее:
NOTE: To clear this Fail, clear the value of NVM [752-059] (ATC Fail) or NVM [752-060] (ATC
Fail Continuous Count) to ‘0’. If the machine is not repaired back to normal status, this Fail will
occur again during the operation.
NOTE: Setting the NVM [752-005] (Dispense Mode) to ‘0’ (Timer Disp) or ‘2’ (ICDC Disp) will
prevent ATC related fail from occurring and enable you to use the M/C. However, this means
that the Toner density will not be controlled.
Cause/Action
1. Install a Toner Cartridge that contains Toner. Copy a Test Chart (499T 00247), etc. and
check whether the density has recovered.
2. Check the Toner Dispense Motor (Output Check [092-001]) for operation failure. (PL 8.2)
3. Check the Toner transport path for Toner blockage.
4. Check the connection between the ATC Sensor (Drum Cartridge) P615 and the ESS/
MCU PWB J409 for open circuit, short circuit, and poor contact.
5. Check for toner blockage within the Developer Unit.
6. If no problem is found, replace the following parts in sequence:
• Drum Cartridge (PL 8.1)
• ESS/MCU PWB (PL 18.1)
для это:
1. включам принтер, зажимаем кнопку «0» держим не менее 4 сек, и не отпуская нажимаем «старт»
попадаем в сервисное меню
2. вводим 752, кнопка СТАРТ, 059 кнопка старт, походу когда ошибка взведена видим «1» нажимаем старт, вводим «000» нажимаем старт, получам «ок», зажимаем кнопку «0» держим не менее 4 сек, и не отпуская нажимаем «старт», чудо техники перезагрузится уже без ошибки,
СПАСИБО ВСЕМ,КТО ПОМОГ!!!
-
Sergey1980
-
Вернуться в Гостевой форум
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10